眾所周知,固定床煤氣發(fā)生爐使用時間最長,應(yīng)用最為廣泛,一次性投資最少的一種煤氣發(fā)生爐。幾十年來,經(jīng)過不斷的技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步,固定床煤氣發(fā)生爐無論是產(chǎn)量,還是消耗都取得了很大的進(jìn)步。但其本身的特點(diǎn)決定了它還滿足不了人們的期望:由于是固定床、間歇式制氣,所以它的單爐生產(chǎn)能力受到限制:由于是固態(tài)排渣,所以其能量利用率比較低。
即使如此,在現(xiàn)階段它仍是最適合我國國情的基本形式。怎樣才能使固定床煤氣發(fā)生爐更好的為我們的生產(chǎn)服務(wù)?怎樣才能挖掘其最大生產(chǎn)潛力?這是我們每一個造氣工作者都必須認(rèn)真面對和思考的問題。
近年來,我們在造氣方面取得了很大的進(jìn)步。不管是造氣高效風(fēng)機(jī)、專用爐箅的使用,還是對閥門形式、煤氣爐高徑比的辨認(rèn),都從一個側(cè)面說明了我們確實(shí)在進(jìn)步。談到固定床煤氣發(fā)生爐的理論研究勢必要圍繞氣化層的討論展開。什么樣的氣化層才是比較理想的氣化層呢?筆者認(rèn)為理想的氣化層應(yīng)該具備以下幾個基本條件。一是蓄熱要盡可能的多,即氣化溫度高;二是波動要盡可能小,即氣化強(qiáng)度大;三是平面溫差要盡可能小,即氣化強(qiáng)度均勻;四是位置要盡可能適當(dāng),即熱量損失小;五是穩(wěn)定性要好,即操作彈性大。
要得到比較理想的氣化層,就現(xiàn)在技術(shù)條件和對氣化反應(yīng)的理解來說是比較困難的。這是因?yàn)楝F(xiàn)階段要使氣化層盡可能蓄熱,盡可能多是能夠想辦法做到的,但是要使其波動盡可能小、平面溫差盡可能小就比較困難了,加上我們的下行入爐蒸汽沒有分布器,實(shí)際入爐蒸汽分布是不均勻的,因此爐況的穩(wěn)定性也就沒有了保障,其操作彈性自然就不會大。
我們知道固定床煤氣發(fā)生爐有水夾套,水夾套內(nèi)的介質(zhì)是水,在氣化反應(yīng)時夾套內(nèi)的水要帶走大量的熱量,并在夾套壁附近產(chǎn)生冷壁效應(yīng)影響,夾套周圍會形成一圈環(huán)狀低溫區(qū),也就是說在氣化層位置也會形成這樣一個環(huán)狀低溫區(qū),從而使氣化層的平面溫差過大,氣化強(qiáng)度降低,氣化層骨架作用減小,爐況的穩(wěn)定性就差。讓我們?yōu)殡y的是這個環(huán)狀低溫區(qū)又是傳統(tǒng)水夾套無法消除的,加上我們在對造氣工藝的理解上沒充分考慮到不同溫度下,蒸汽對氣化層溫度的影響是不一樣的,所以傳統(tǒng)的造氣工藝又造成氣化層的位置、溫度波動大。這些原因直接導(dǎo)致了固定床煤氣發(fā)生爐的發(fā)氣量降低,灰渣殘?zhí)可,爐子垮風(fēng)洞等不正,F(xiàn)象,且這些不正,F(xiàn)象多集中在環(huán)狀低溫區(qū)。
為什么傳統(tǒng)制氣工藝會造成氣化層的位置和溫度波動大呢?首先,我們不妨把氣化層看成是一個熱量質(zhì)點(diǎn)。一個制氣循環(huán),其位移軌跡就是一條正弦圖像,正弦波的波幅就是氣化層的位移,也可以理解為氣化層厚度。從物理學(xué)基本原理可知,波的波幅越大,波長越大,在傳遞的過程中,外界的影響就越大,波本身的穩(wěn)定性就越差。其次,傳統(tǒng)的制氣工藝僅僅考慮的是一個制氣循環(huán)的完成,而沒有考慮到不同溫度下,蒸汽對氣化層溫度的影響是不一樣的,對氣化層的質(zhì)密度、透氣性的影響也是不一樣的。因此,氣化層的位移、溫度波動大是傳統(tǒng)制氣工藝無法克服的,也是影響單爐發(fā)氣量和消耗的一個重要原因。傳統(tǒng)工藝是怎樣影響氣化層的位移和溫度的,筆者今后的文章中會有專門講述的。
另外,固定床煤氣發(fā)生爐還存在兩個明顯的技術(shù)缺陷:一是下行蒸汽沒有分布器,所以蒸汽穿過炭層時分布是不均勻的,這勢必會影響到氣化強(qiáng)度的均勻性和穩(wěn)定性;二是沒有爐內(nèi)除塵器,帶出物無法被造氣爐利用直接導(dǎo)致消耗增高。
針對固定床煤氣發(fā)生爐存在技術(shù)缺陷和問題。我所開發(fā)出多項(xiàng)專利產(chǎn)品和技術(shù),有針對性地解決上述問題。對于如何消除水夾套的冷壁效應(yīng),我所開發(fā)出了專利產(chǎn)品BL系列防磨隔熱型水夾套,經(jīng)過實(shí)際生產(chǎn)檢驗(yàn),不僅有效地解決了水夾套冷壁效應(yīng),發(fā)氣量亦有明顯提高,提高幅度在8-10%。消耗也有明顯降低,特別是灰渣殘?zhí)拷档兔黠@,而且夾套的工作環(huán)境得到改善,使用壽命自然延長,對于如何消除傳統(tǒng)制氣工藝造成氣化層的位移和溫度波動大的問題,我所開發(fā)出了專利技術(shù)BL制氣新工藝,在湘北某廠的實(shí)際生產(chǎn)證明,有效地解決了這個問題,單爐發(fā)氣量可提高3-5%,同時半水煤氣的質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn);針對固定床煤氣發(fā)生爐沒有爐內(nèi)除塵器和下行蒸汽分布器的問題,我所開發(fā)出BL系列多功能爐內(nèi)除塵器,煤氣爐下行制氣時它起著分布下行蒸汽的作用,其他時間起著爐內(nèi)除塵器的作用,除下的煤粒返回煤氣爐內(nèi)利用。因此,多功能爐內(nèi)除塵器對穩(wěn)定爐況降低消耗大有好處。