眾所周知,固定床煤氣發(fā)生爐使用時(shí)間最長(zhǎng),應(yīng)用最為廣泛,一次性投資最少的一種煤氣發(fā)生爐。幾十年來(lái),經(jīng)過(guò)不斷的技術(shù)改造和技術(shù)進(jìn)步,固定床煤氣發(fā)生爐無(wú)論是產(chǎn)量,還是消耗都取得了很大的進(jìn)步。但其本身的特點(diǎn)決定了它還滿(mǎn)足不了人們的期望:由于是固定床、間歇式制氣,所以它的單爐生產(chǎn)能力受到限制:由于是固態(tài)排渣,所以其能量利用率比較低。
即使如此,在現(xiàn)階段它仍是最適合我國(guó)國(guó)情的基本形式。怎樣才能使固定床煤氣發(fā)生爐更好的為我們的生產(chǎn)服務(wù)?怎樣才能挖掘其最大生產(chǎn)潛力?這是我們每一個(gè)造氣工作者都必須認(rèn)真面對(duì)和思考的問(wèn)題。
近年來(lái),我們?cè)谠鞖夥矫嫒〉昧撕艽蟮倪M(jìn)步。不管是造氣高效風(fēng)機(jī)、專(zhuān)用爐箅的使用,還是對(duì)閥門(mén)形式、煤氣爐高徑比的辨認(rèn),都從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明了我們確實(shí)在進(jìn)步。談到固定床煤氣發(fā)生爐的理論研究勢(shì)必要圍繞氣化層的討論展開(kāi)。什么樣的氣化層才是比較理想的氣化層呢?筆者認(rèn)為理想的氣化層應(yīng)該具備以下幾個(gè)基本條件。一是蓄熱要盡可能的多,即氣化溫度高;二是波動(dòng)要盡可能小,即氣化強(qiáng)度大;三是平面溫差要盡可能小,即氣化強(qiáng)度均勻;四是位置要盡可能適當(dāng),即熱量損失;五是穩(wěn)定性要好,即操作彈性大。
要得到比較理想的氣化層,就現(xiàn)在技術(shù)條件和對(duì)氣化反應(yīng)的理解來(lái)說(shuō)是比較困難的。這是因?yàn)楝F(xiàn)階段要使氣化層盡可能蓄熱,盡可能多是能夠想辦法做到的,但是要使其波動(dòng)盡可能小、平面溫差盡可能小就比較困難了,加上我們的下行入爐蒸汽沒(méi)有分布器,實(shí)際入爐蒸汽分布是不均勻的,因此爐況的穩(wěn)定性也就沒(méi)有了保障,其操作彈性自然就不會(huì)大。
我們知道固定床煤氣發(fā)生爐有水夾套,水夾套內(nèi)的介質(zhì)是水,在氣化反應(yīng)時(shí)夾套內(nèi)的水要帶走大量的熱量,并在夾套壁附近產(chǎn)生冷壁效應(yīng)影響,夾套周?chē)鷷?huì)形成一圈環(huán)狀低溫區(qū),也就是說(shuō)在氣化層位置也會(huì)形成這樣一個(gè)環(huán)狀低溫區(qū),從而使氣化層的平面溫差過(guò)大,氣化強(qiáng)度降低,氣化層骨架作用減小,爐況的穩(wěn)定性就差。讓我們?yōu)殡y的是這個(gè)環(huán)狀低溫區(qū)又是傳統(tǒng)水夾套無(wú)法消除的,加上我們?cè)趯?duì)造氣工藝的理解上沒(méi)充分考慮到不同溫度下,蒸汽對(duì)氣化層溫度的影響是不一樣的,所以傳統(tǒng)的造氣工藝又造成氣化層的位置、溫度波動(dòng)大。這些原因直接導(dǎo)致了固定床煤氣發(fā)生爐的發(fā)氣量降低,灰渣殘?zhí)可撸瑺t子垮風(fēng)洞等不正,F(xiàn)象,且這些不正,F(xiàn)象多集中在環(huán)狀低溫區(qū)。
為什么傳統(tǒng)制氣工藝會(huì)造成氣化層的位置和溫度波動(dòng)大呢?首先,我們不妨把氣化層看成是一個(gè)熱量質(zhì)點(diǎn)。一個(gè)制氣循環(huán),其位移軌跡就是一條正弦圖像,正弦波的波幅就是氣化層的位移,也可以理解為氣化層厚度。從物理學(xué)基本原理可知,波的波幅越大,波長(zhǎng)越大,在傳遞的過(guò)程中,外界的影響就越大,波本身的穩(wěn)定性就越差。其次,傳統(tǒng)的制氣工藝僅僅考慮的是一個(gè)制氣循環(huán)的完成,而沒(méi)有考慮到不同溫度下,蒸汽對(duì)氣化層溫度的影響是不一樣的,對(duì)氣化層的質(zhì)密度、透氣性的影響也是不一樣的。因此,氣化層的位移、溫度波動(dòng)大是傳統(tǒng)制氣工藝無(wú)法克服的,也是影響單爐發(fā)氣量和消耗的一個(gè)重要原因。傳統(tǒng)工藝是怎樣影響氣化層的位移和溫度的,筆者今后的文章中會(huì)有專(zhuān)門(mén)講述的。
另外,固定床煤氣發(fā)生爐還存在兩個(gè)明顯的技術(shù)缺陷:一是下行蒸汽沒(méi)有分布器,所以蒸汽穿過(guò)炭層時(shí)分布是不均勻的,這勢(shì)必會(huì)影響到氣化強(qiáng)度的均勻性和穩(wěn)定性;二是沒(méi)有爐內(nèi)除塵器,帶出物無(wú)法被造氣爐利用直接導(dǎo)致消耗增高。
針對(duì)固定床煤氣發(fā)生爐存在技術(shù)缺陷和問(wèn)題。我所開(kāi)發(fā)出多項(xiàng)專(zhuān)利產(chǎn)品和技術(shù),有針對(duì)性地解決上述問(wèn)題。對(duì)于如何消除水夾套的冷壁效應(yīng),我所開(kāi)發(fā)出了專(zhuān)利產(chǎn)品BL系列防磨隔熱型水夾套,經(jīng)過(guò)實(shí)際生產(chǎn)檢驗(yàn),不僅有效地解決了水夾套冷壁效應(yīng),發(fā)氣量亦有明顯提高,提高幅度在8-10%。消耗也有明顯降低,特別是灰渣殘?zhí)拷档兔黠@,而且?jiàn)A套的工作環(huán)境得到改善,使用壽命自然延長(zhǎng),對(duì)于如何消除傳統(tǒng)制氣工藝造成氣化層的位移和溫度波動(dòng)大的問(wèn)題,我所開(kāi)發(fā)出了專(zhuān)利技術(shù)BL制氣新工藝,在湘北某廠的實(shí)際生產(chǎn)證明,有效地解決了這個(gè)問(wèn)題,單爐發(fā)氣量可提高3-5%,同時(shí)半水煤氣的質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn);針對(duì)固定床煤氣發(fā)生爐沒(méi)有爐內(nèi)除塵器和下行蒸汽分布器的問(wèn)題,我所開(kāi)發(fā)出BL系列多功能爐內(nèi)除塵器,煤氣爐下行制氣時(shí)它起著分布下行蒸汽的作用,其他時(shí)間起著爐內(nèi)除塵器的作用,除下的煤粒返回煤氣爐內(nèi)利用。因此,多功能爐內(nèi)除塵器對(duì)穩(wěn)定爐況降低消耗大有好處。