山東華魯恒升化工股份有限公司水煤漿加壓氣化裝置為國內(nèi)首套國產(chǎn)化裝置,于2004年10月開始試車投用。2005年4月上旬,1臺氣化爐在累計(jì)運(yùn)行2 964h后因托磚板溫度超過280℃而故障停車,進(jìn)爐檢查發(fā)現(xiàn)損毀后的渣口磚由原φ520 mm~φ720mm的臺階孔被沖蝕感約φ900mm的非規(guī)則直孔,托磚板法蘭內(nèi)徑也由原來的φ781 mm被沖蝕成約中900mm,法蘭上有徑向深約50mm的2道裂紋,激冷環(huán)環(huán)管上發(fā)現(xiàn)有縱向裂紋和數(shù)個斜向上的孔洞,下降筒嚴(yán)重鼓包,有裂縫。因當(dāng)時沒有托磚板法蘭備件,檢修時僅更換了錐底磚、激冷環(huán)和下降筒。2005年7月初該臺氣化爐又一次故障停車,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):渣口磚內(nèi)孔被沖蝕成φ780 mm左右;托磚板法蘭從內(nèi)孔沿徑向的裂紋擴(kuò)展至70~80mm;激冷環(huán)環(huán)管上有裂紋、翻邊;下降筒有嚴(yán)重變形和裂縫。這次檢修除了更換激冷環(huán)環(huán)管和下降筒外,還對托磚板法蘭進(jìn)行了更換。
托磚板及托磚板法蘭不僅承載燃燒室耐火襯里質(zhì)量,同時通過與其相連的激冷環(huán)承載下降筒、上升筒質(zhì)量。托磚板法蘭的損壞與否,將直接影響氣化爐的正常使用。筆者僅就托磚板法蘭損毀的原因,以及更換托磚板法蘭的技術(shù)要求、維修過程和改進(jìn)措施作如下介紹。
1 損毀原因分析
經(jīng)分析,造成托磚板法蘭損毀的原因是:①高溫爐渣及粗煤氣的沖蝕;②粗煤氣對金屬材料造成的高溫腐蝕;③高溫介質(zhì)對金屬材料的燒蝕。
1.1 高溫爐渣及粗煤氣的....