德士古渣油氣化爐分上下兩部分,上半部為燃燒室,下半部為激冷室。燃燒室的操作溫度為1350℃,操作壓力為8.53MPa。為防止氣化爐殼體失強,燃燒室內(nèi)襯耐火襯里。燃燒室殼體材質(zhì)為SCMV3,殼體的設計溫度為400℃。在燃燒室殼體外表面設置有表面熱電偶,對爐體外表溫度進行監(jiān)測,當壁溫超過302℃時,就會發(fā)出報警信號。自1983年底試車投用,氣化爐爐壁超溫現(xiàn)象時有發(fā)生,造成裝置減負荷生產(chǎn),甚至停車搶修。
1 燒嘴原因造成的壁溫異常
1.1 氧氣噴嘴內(nèi)有異物
1990年12月28日15:45,在裝置停工檢修中,2#氣化爐更換錐底和爐口全部耐火襯里,投料后不久,爐拱頂和頸部超溫報警,實測溫度達到330℃。經(jīng)檢查各項工藝操作參數(shù)正常,耐火襯里是新的,燒嘴是新修復的。停爐后吊出燒嘴檢查,發(fā)現(xiàn)燒嘴氧氣噴嘴內(nèi)有1個直徑27mm、高度12mm不銹鋼襯環(huán),是氧氣噴嘴端面堆焊高溫合金時襯上的,在噴嘴端面金加工后,忘記取掉而遺留下來。更換燒嘴后投料運行,一切正常。
1.2 低負荷運行造成氧氣噴嘴燒損
3#氣化爐大修后,于2002年4月12日9:55投料,為配合變換爐催化劑硫化,在低負荷下運行。當天多次對氣化爐壁溫進行檢測,未發(fā)現(xiàn)異常。4月13日4:00開始加負荷,9:00左右對氣化爐壁溫進行檢測,簡體壁溫正常,但爐頸部壁溫最高達433℃,且四周溫度均高,高點溫差不大。降負荷后,爐頸溫度逐漸下降,16:00左右,爐頸溫度下降到285℃左右。14日0:38停3#爐,9:00左右吊出燒嘴,發(fā)現(xiàn)氧氣噴嘴燒損較大,縮進量由原始的1.85~1.97mm增加到 3.72~4.95mm。氧氣噴嘴燒損問題以往也曾發(fā)生,但這次使用時間更短。
2004年12月上旬,因尿素裝置處理汽提塔問題,合成氨裝置低負荷運行3d,恢復正常負荷時,2臺氣化爐都出現(xiàn)爐頸部壁溫高報警,燒嘴冷卻水回水溫度上升,爐頂部發(fā)出異常聲音。倒爐處理后檢查發(fā)現(xiàn),2臺氣化爐氧氣燒嘴都已燒損。
超溫原因:低負荷時,入爐的物料體積流量大幅減少,出燒嘴物料的流速急劇降低,火焰黑區(qū)大大縮短,霧化角度擴大,回流區(qū)縮小,燃燒區(qū)上移,向火面溫度升高,氣化爐上部爐壁溫度隨之升高。同時,燒嘴部位溫度升高,低負荷下霧化不好,造成燒嘴部位局部過氧,使氧氣噴嘴燒損。噴嘴燒損后,霧化狀況進一步惡化,火焰形態(tài)發(fā)生變化,在局部區(qū)域產(chǎn)生過氧超溫。
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