兗礦魯南化肥廠德士古水煤漿加壓氣化制合成氨裝置,是在僅引進水煤漿加壓氣化技術(shù)軟件包(PDP)和部分關(guān)鍵設(shè)備的基礎(chǔ)上,由天津第一設(shè)計院承擔(dān)工程設(shè)計的煤氣化裝置,裝置總投資1.6億元(氣化、空分兩部分),裝置的國產(chǎn)化率90%以上。氣化裝置為年產(chǎn)80kt合成氨提供合成氣,是國內(nèi)第一套德士古水煤漿加壓氣化示范裝置。經(jīng)過十多年的運行,該裝置年生產(chǎn)合成氨最高達107kt,是設(shè)計能力的134%。
該裝置于1993年3月在魯南順利投入試生產(chǎn),由于是國內(nèi)第一套示范裝置,工藝流程復(fù)雜,開車初期出現(xiàn)了一系列問題。主要存在閃蒸系統(tǒng)流程長,渣漿泵運行周期短,對生產(chǎn)現(xiàn)場污染嚴重,維修工作量大;煤種單一,煤質(zhì)差,煤灰熔點高,制漿需添加石灰石,水系統(tǒng)部分設(shè)備和管線結(jié)垢,進而引起換熱器垢堵;氣化爐激冷水系統(tǒng)運行周期短等一系列問題。 經(jīng)過針對性地組織技術(shù)攻關(guān),解決了大量生產(chǎn)中存在的技術(shù)難題,為國內(nèi)繼續(xù)引進德士古技術(shù)提供了技術(shù)支持。
1 調(diào)整原料
魯南德士古氣化設(shè)計使用高灰熔點氣化煤,由于灰熔點T3>1400℃,熔融排渣困難,必須添加助熔劑石灰石,造成制氣成本上升,產(chǎn)品成本居高不下。為了降低生產(chǎn)成本,以低灰熔點煤代替高灰熔點煤,提高氣化爐發(fā)氣量。經(jīng)過對周邊礦點十幾個煤樣復(fù)配,尋找到了適宜的低灰熔點配方,并由兩種煤復(fù)配,發(fā)展到多種煤復(fù)配,配煤取得了突破,改燒低灰熔點煤,甩掉了原設(shè)計石灰石制漿系統(tǒng)及添加系統(tǒng),簡化了煤漿制備流程,煤漿發(fā)熱量增加38.4%,合成氨產(chǎn)量迅速增加并突破設(shè)計值,制漿運行成本降低15.9%;由于煤灰熔點降低,操作溫度隨之降低,延長了耐火磚的使用壽命,氣化爐維修費用迅速降低。
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