淮化"18·30”工程是新建的一套年產(chǎn)180kt合成氨、300kt尿素的生產(chǎn)裝置。其中氣化部分采用美國德士古公司水煤漿加壓氣化工藝,是國內(nèi)繼山東魯南化肥廠、上海焦化有限公司、渭河化肥廠之后投運的第四套水煤漿加壓氣化裝置。裝置包括二套磨煤系統(tǒng)、三臺氣化爐及一套灰水處理系統(tǒng)。氣化爐為二開一備。氣化壓力為4.0MPa,生產(chǎn)能力為1264km3/d的H2+CO氣。裝置于2000年8月進行化工試車,至2002年4月已運行一年半時間,其間對系統(tǒng)進行了大小幾十項改造,并成功地進行了義馬煤中配入華亭煤、石油焦的試燒工作,運行顯示該裝置具有生產(chǎn)能力大,安全穩(wěn)定,操作彈性大的優(yōu)點,截止2002年4月,已累計生產(chǎn)合成氨250kt。
1 試車及氣化裝置運行情況
1.1 制漿試車
1999年11月對制漿系統(tǒng)首先進行試車,通過對磨機加棒級配的變化和對添加劑量的調(diào)整,制出了完全符合德士古氣化要求的水煤漿,磨機試車制漿的級配見表1。
1.2 氣化試車
氣化裝置于2000年8月9日進行單臺爐試車。分二個階段,第一階段(2000.8.9~8.17)單臺氣化爐60%負荷運行,合成氣放空到火炬,該階段九天時間,3#氣化爐投料5次,全部取得成功。第四次停車時,在未換德士古燒嘴,未重新升溫的情況下,連投成功。化工試車第二階段(2000.9.19~10.9),啟動二臺氣化爐,合格煤氣進入下游工序并打通合成氨流程,轉入試生產(chǎn)階段。
1.3 裝置運行情況及技術指標
氣化裝置從2000年8月9日第一次投料起,至2002年4月,3臺氣化爐共投料78次,累計運行23861h,單爐連續(xù)穩(wěn)定運行時間為1154h,一年多來三臺氣化爐....