我廠原有105 kt/a煤氨和60 kt/a油氨生產系統各1套,2001年經過節(jié)能改造后,使煤氨系統生產能力達到170 kt/a,而油氨系統則因原料重油價格持續(xù)上漲出現嚴重虧損,被迫于2002年3月停產。油氨裝置停產后,給我廠生產和公司內部互供物料平衡帶來了許多不利因素,主要表現為:
(1)合成氨生產完全依靠無煙塊煤造氣,原料路線單一,由于煤價上漲且供應無很好保證,大大降低了合成氨產量,致使生產和經營困難重重,經濟效益明顯下降。
(2)總氨產量削減后,為滿足硫酸廠復合肥生產用液氨的需要,化肥生產裝置一直處于低負荷生產,致使各產品單位成本上升。
(3)為油氨生產配套的空分裝置隨之停車,造成大量的氧、氮氣放空,致使空分生產成本大幅上升。
(4)合成氨生產過程中氫氮比嚴重失調,操作調節(jié)更加困難。
(5)凈化裝置的能力不能得到充分發(fā)揮,造成合成氨生產消耗高。
因此廠部經過充分的調研論證,并積極借鑒蘭溪豐登化肥廠(多元料漿生產)的改造經驗,于2003年12月重新恢復氣化生產。
1 多元料漿工藝流程
將一定配比的石油焦、瀝青破碎、篩分,粒度≤10mm的混合原料經皮帶輸送至球磨機進口料倉,然后通過螺旋輸送機送至球磨機進口,并加入一定比例的添加劑和清江水,磨出濃度60%左右的料漿;料漿經貯槽緩沖和充分攪拌,由低壓料漿泵輸送至高位槽,再經高壓料漿泵提壓至3.0MPa進入內噴嘴,與外噴嘴的高壓氧進行氣流霧化,2種介質在噴嘴出口處均勻混合進入氣化爐進行部分氧化反應,生成主要含CO、H2的水煤氣進入激冷室,....