作者/來源:汪澤強(qiáng),陳兆元,許榮發(fā),朱 勇( 中石化南化合成氨部,江蘇 南京 210035 ) 日期: 2007-09-25 點(diǎn)擊率:1800
1 概 況
2003年9月,南化啟動油改煤項(xiàng)目。工程總投資約4.3億元(包括上下游的配套改造),兩臺8.7MPa、ф3200 mm高壓氣化爐,日產(chǎn)氨1000 t,小時(shí)產(chǎn)粗有效氣(CO+H2)88200 m3,一開一備運(yùn)行模式。A爐于2005年底工程竣工,2006年1月11日正式投料,B爐2006年9月建成投料成功。由于凈化系統(tǒng)未作大的技術(shù)改造,目前裝置在約83%的負(fù)荷下穩(wěn)定運(yùn)行。改造前后原料情況、氣體組成及消耗比較見表1、2、3。
南化大化肥氣化裝置采用GE 8.7MPa部分氧化工藝、濕法水煤漿、激冷流程,黑水處理為開路四級閃蒸,單爐設(shè)計(jì)產(chǎn)氣量(粗氣)115000 m3/h(干基)。設(shè)計(jì)以煙煤石油焦為原料制取合成氨原料氣(CO+ H2)。
流程簡述流程示意如圖1。將煙煤制成59%~62%的水煤漿,和氧氣在8.7MPa、1350℃的GE氣化爐中發(fā)生部分氧化反應(yīng),制取原料氣,并將富含有效氣(約80%)的粗原料氣經(jīng)初步洗滌后送到凈化單元。氣化爐和碳洗塔排出的炭黑水分別在3.5MPa、0.91MPa、0.15MPa、-0.08MPa下閃蒸降溫、回收冷凝液、濃縮炭黑漿后送到炭黑過濾裝置,灰水回用(作為粗煤氣洗滌用水)。
圖1 氣化裝置流程圖
2 試車內(nèi)容
2.1 運(yùn)行記錄和開工率
2006年1月11日~2007年2月8日,兩臺氣化爐一開一備共累計(jì)運(yùn)行了6720 h,因?yàn)锳、B爐不同時(shí)安裝和試車,影響了生產(chǎn)的連續(xù)性;同時(shí)考慮到公司內(nèi)的產(chǎn)品平衡(部分新建項(xiàng)目尚未投產(chǎn)或未完成試車)和油改煤項(xiàng)目中未對甲醇洗和變換做徹底的改動,影響了生產(chǎn)負(fù)荷,氣化爐運(yùn)行情況見表4。
2.2. 試車數(shù)據(jù)
隨機(jī)抽取2007年4月26日生產(chǎn)數(shù)據(jù)作為氣化裝置分析的依據(jù),見表5、圖2。
表5 2007年4月26日0:00~2....