作者/來源:曲兆庚,于春林(吉林長(zhǎng)山化肥集團(tuán)長(zhǎng)達(dá)有限公司,吉林松原 131109) 日期: 2004-09-16 點(diǎn)擊率:1427
我公司自2000年開始實(shí)施“油改煤”工程,采用富氧連續(xù)氣化技術(shù)取代原有的以重油為原料的制氣工藝,經(jīng)過一年多的調(diào)試,終于在2003年 3月實(shí)現(xiàn)了月產(chǎn)尿素20 kt的目標(biāo),企業(yè)重現(xiàn)生機(jī),但之后便面臨焦炭?jī)r(jià)格猛漲的新的危機(jī)。為適應(yīng)市場(chǎng)需要并盡快擺脫企業(yè)經(jīng)濟(jì)下滑的被動(dòng)局面,公司于2003年初制定出合成氨系統(tǒng)改擴(kuò)建項(xiàng)目,生產(chǎn)能力由原來實(shí)際的125 kt/a擴(kuò)大到180 kt/a。本次改擴(kuò)建的重點(diǎn)是引進(jìn)恩德粉煤氣化技術(shù)和凈化系統(tǒng)及合成塔的改造。
1 凈化系統(tǒng)改造原因
應(yīng)用恩德粉煤氣化技術(shù)后,造氣爐將使用劣質(zhì)煤制氣,小時(shí)生產(chǎn)半水煤氣量80 000m3,凈化工藝必須隨之進(jìn)行改造。
(1)公司原凈化系統(tǒng)采用中低低變換配甲烷化精制工藝,包括兩套中低低變換系統(tǒng)、兩套 ADA脫硫系統(tǒng)、1套NHD脫碳系統(tǒng)、兩套甲烷化系統(tǒng),處理富氧連續(xù)氣化半水煤氣,實(shí)際合成氨生產(chǎn)能力為125 kt/a,不能滿足改造后生產(chǎn)負(fù)荷需求。
(2)富氧連續(xù)氣化爐的煤氣成分與恩德粉煤氣化裝置煤氣成分不同,采用恩德爐造氣后,半水煤氣中有效氣CO+H2含量降低,而CO2含量增加,增加了變換、脫硫、脫碳系統(tǒng)的生產(chǎn)負(fù)荷。
(3)造氣廢鍋所產(chǎn)的飽和蒸汽送至中變系統(tǒng)前溫度下降,熱損失較多,有冷凝液產(chǎn)生,對(duì)中變生產(chǎn)不利。
(4)NHD脫碳系統(tǒng)、合成系統(tǒng)用冷量增加,低變氣余熱需要回收利用。
2 改造內(nèi)容
2.1 新增1套合成氨生產(chǎn)能力為80 kt/a的變換系統(tǒng)
該變換系統(tǒng)處理煤氣量為35 000m3/h,采用中低低變換工藝,在一低變?nèi)肟诤投妥內(nèi)肟诜謩e設(shè)淬冷器,增加水氣比,以減少蒸汽消耗。
2.2 對(duì)原1#、2#系統(tǒng)局部阻力較大處進(jìn)行改造
增加原系統(tǒng)低變催化劑的裝填量,以降低系統(tǒng)阻力,提高變換率。
2.3 增設(shè)1臺(tái)蒸汽過熱器
該過熱器換熱面積為268m2,利用中變氣余熱將造氣產(chǎn)40t/h 3.5MPa飽和蒸汽過熱至300℃,以利于中變系統(tǒng)操作。
2.4 脫硫系統(tǒng)改造
&nbs....