煤氣發(fā)生爐油壓系統(tǒng)優(yōu)化改造
作者/來源:(云南云維集團(tuán)沾化分公司 曲靖 655338) 日期: 2008-07-17 點(diǎn)擊率:1483
沾化煤氣爐工藝閥門控制系統(tǒng)自1993年由水壓自動(dòng)控制改為油壓微機(jī)自動(dòng)控制,于1998年全部改造完畢,整體運(yùn)行情況較好,給企業(yè)確實(shí)帶來了效益。油壓系統(tǒng)裝置由可編程邏輯控制器(簡(jiǎn)稱PLC)、電磁閥站、油泵站、蓄能器、油壓缸、閥位檢測(cè)反饋器、工藝閥門等部件組成。油壓系統(tǒng)工作流程是:由CB-50齒輪泵提供系統(tǒng)動(dòng)力油,經(jīng)溢流閥、單向閥、節(jié)流閥進(jìn)行系統(tǒng)油液壓力調(diào)節(jié)后進(jìn)入高壓油總管,在高壓油管上分別安裝蓄能器,用于平衡系統(tǒng)瞬間流量損失,來自系統(tǒng)壓力油進(jìn)入各單爐電磁閥站,由電磁換向閥的變向來完成工藝閥的開關(guān)動(dòng)作。整個(gè)油壓系統(tǒng)采用差動(dòng)回路,來自PLC的信號(hào)使得電磁換向閥得電或失電而換向,從而驅(qū)動(dòng)液壓油缸動(dòng)作,實(shí)現(xiàn)工藝閥門的變向。
造氣油壓微機(jī)自動(dòng)控制裝置自投用一直沿用至今,整體運(yùn)行基本穩(wěn)定。但是,隨著煤氣爐爐膛內(nèi)徑Ф2745mm爐擴(kuò)大到Ф3000mm,再由Ф3000mm擴(kuò)大到Ф3300mm,特別是2002年3月后煤氣發(fā)生爐爐底盤的改造,工藝閥門已作相應(yīng)配套改動(dòng),而油壓系統(tǒng)裝置未作任何改造,結(jié)果造成DN600 mm以上工藝閥門啟閉速度明顯變慢,不僅給生產(chǎn)帶來不安全因素,而且減少了有效制氣時(shí)間。2004年8月爐況尋優(yōu)系統(tǒng)的成功投用以來,煤氣爐生產(chǎn)能力得到大幅度提高。特別是工藝閥門變向速度較慢的問題,已經(jīng)制約了煤氣發(fā)生爐生產(chǎn)能力的充分發(fā)揮。油壓系統(tǒng)優(yōu)化改造勢(shì)在必行。
造氣油壓系統(tǒng)現(xiàn)存的主要問題總結(jié)起來有以下兩個(gè)方面:
(1)由于系統(tǒng)元件配置不合理導(dǎo)致工藝閥門變向速度較慢,造成循環(huán)時(shí)間不準(zhǔn)確,嚴(yán)重影響產(chǎn)氣量;
(2)油壓系統(tǒng)冷卻裝置冷卻效果差,系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定。
1 油壓系統(tǒng)優(yōu)化改造的原因分析
1.1 工藝閥門變向慢的原因分析
(1)表現(xiàn)在設(shè)備配置不合理:我公司油壓系統(tǒng)裝置為Ф2745mm煤氣發(fā)生爐型配套油壓設(shè)備,該油壓系統(tǒng)裝置電磁換向閥有效通徑為Ф9mm,所有油壓管路有效通徑為Ф9mm。Ф2745mm煤氣發(fā)生爐吹風(fēng)閥原為DN600mm,三通閥原為DN750mm,煙囪閥為DN900mm。隨著煤氣爐爐膛內(nèi)徑Ф2745mm爐擴(kuò)大到Ф3000mm,再由Ф3000mm擴(kuò)大到Ф3300mm,工藝閥門已作相應(yīng)改動(dòng):吹風(fēng)閥DN600mm改為DN750mm,相應(yīng)行程由450mm改為560mm,三通閥由DN750mm改為DN900mm,相應(yīng)行程由630mm改為880mm,DN900mm煙囪閥改為上提式密封,相應(yīng)行程由530mm改為900mm,這三只工藝閥門液壓缸由D80缸(即直徑80mm油壓缸)改為D90缸。由于油壓缸行程的增加造成運(yùn)動(dòng)時(shí)間加長(zhǎng),造成工藝閥門到位慢;由于缸徑增大,造成液壓油流量損失加大,油缸運(yùn)行速度降低,造成工藝閥....