作者/來(lái)源:涂后沅,梁志亮(中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司,河南 濮陽(yáng) 457004) 日期: 2008-12-19 點(diǎn)擊率:1637
中原大化集團(tuán)有限責(zé)任公司煤化工項(xiàng)目空分裝置是由杭州制氧股份有限公司設(shè)計(jì)制造,是目前國(guó)內(nèi)自行設(shè)計(jì)的第一套52000Nm3/h空分裝置,自2005年初開(kāi)工,于2007年12月1日建成,并一次試車(chē)成功,整套空分裝置采用全低壓分子篩吸附、膨脹機(jī)帶增壓機(jī)制冷、低壓無(wú)氫精餾制氬的流程,設(shè)計(jì)含氧99.74%產(chǎn)品52000Nm3/h,含氮99.96%產(chǎn)品60600Nm3/h,含氬99.999%產(chǎn)品1600Nm3/h,現(xiàn)就安裝后期從試壓查漏到預(yù)試車(chē)過(guò)程中需檢查的部分問(wèn)題及從冷箱內(nèi)和冷箱外幾方面進(jìn)行總結(jié),便于大家借鑒。
1 冷箱內(nèi)安裝問(wèn)題
1.1 冷箱內(nèi)試壓查漏
冷箱工藝管線(xiàn)查漏氣源用的是儀表空壓機(jī)提供的空氣對(duì)管線(xiàn)進(jìn)行沖壓,第一次沖壓0.30bar(~0.03MPa),檢查管線(xiàn),發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)有20處左右,漏點(diǎn)集中在焊縫及管線(xiàn)與母材的接口處,有的漏點(diǎn)是母材帶的,有的是安裝焊接時(shí)點(diǎn)漏的,卸壓后通過(guò)安裝公司處理;第二次升壓至0.50bar(~0.05MPa)試壓查漏,共查出漏點(diǎn)50處,漏點(diǎn)集中在1寸的小管上,卸壓、補(bǔ)漏;第三次升壓至0.60bar(~0.06MPa)查漏,共查出漏點(diǎn)20處,卸壓補(bǔ)漏;第四次升壓至1.00bar(~0.1MPa)查漏,這次上塔和氬系統(tǒng)是重點(diǎn)檢查的地方,并且發(fā)現(xiàn)液氬泵附近是漏點(diǎn)重災(zāi)區(qū),有11個(gè)漏點(diǎn),并且一寸的導(dǎo)淋管漏點(diǎn)也相對(duì)較多,本次共查....