作者/來源:譚小術(shù),勾永梁,黃瑞陽,童 剛,楊久宜(四川美豐化工股份有限公司德陽分公司,四川德陽 618000) 日期: 2009-02-23 點(diǎn)擊率:1841
美豐化工股份德陽分公司合成氨生產(chǎn)冷凍工序主要是通過制冷壓縮機(jī)將氣氨壓縮冷凝成液氨,并將液氨送到氨合成系統(tǒng)作為冷卻介質(zhì),形成一閉路循環(huán),分離氨合成產(chǎn)出的氨。在這個(gè)循環(huán)路線中,氣氨冷凝成液氨是非常關(guān)鍵的工藝過程,直接影響到整個(gè)合成氨裝置的氨回收和生產(chǎn)能耗。若控制得不好,將會(huì)導(dǎo)致超壓放空,造成環(huán)境污染和安全事故,因此,制冷壓縮機(jī)出口氣氨冷卻系統(tǒng)的改造非常必要。
1 改造前運(yùn)行狀況
制冷壓縮機(jī)共7臺(tái),正常生產(chǎn)時(shí)一般開3~4臺(tái)。制冷壓縮機(jī)出來的氣氨采用循環(huán)水作冷卻介質(zhì),利用10臺(tái)臥式冷凝器將氣氨冷凝成液氨。氣氨冷卻系統(tǒng)主要存在以下問題。
(1)需要的冷卻水量相當(dāng)大,每臺(tái)冷凝器的進(jìn)水管通徑為DN300mm,閥門全開,盡管如此,冷卻效果還是很差。氨罐壓力達(dá)到1.40~1.50MPa,經(jīng)常因?yàn)槌瑝憾斐砂踩y啟跳,對(duì)安全生產(chǎn)和環(huán)保形成較大的壓力。為避免超壓,系統(tǒng)每天都要卸壓5~6次,在閥門全開的情況下1次持續(xù)卸壓時(shí)間需30~40min,在夏季幾乎長(zhǎng)期放空。通過對(duì)放空氣的取樣分析,其中氨含量大于90%,氨損失相當(dāng)嚴(yán)重。
(2)由于冷卻效果較差,致使回收氨的溫度較高,冬季一般在33~35℃,夏季一般在37~40℃,極不利于氨合成系統(tǒng)氨冷器的冷卻。
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