作者/來源:王清海,李銀梅,郭 艦,宋慶麗(安陽化學工業(yè)集團有限責任公司,河南 安陽 455133) 日期: 2009-03-20 點擊率:1630
安陽化學工業(yè)集團有限責任公司的氫氮壓縮機是合成氨系統(tǒng)中的重要設備之一,該裝置為大型動力設備,生產(chǎn)過程高溫、高壓、易燃、易爆,對生產(chǎn)參數(shù)的控制要求非常嚴格。原氫氮壓縮機自動控制裝置采用繼電器,保護控制邏輯,經(jīng)過幾十年的運行,長期受環(huán)境的影響,繼電器本身產(chǎn)生了不同程度的老化,造成觸點接觸不良,系統(tǒng)故障率高,嚴重影響了壓縮機的穩(wěn)定運行。根據(jù)壓縮機工藝條件,在整個壓縮機控制流程中存在大量執(zhí)行元件,并且輸入輸出的控制信號都是開關量信號;而PLC是一項成熟的技術,且體積小、應用靈活、速度快、編程簡單、可靠性高、價格低廉及維修方便等優(yōu)點。我公司為了提高壓縮機的運行能力,達到提前預警的目的,在氫氮壓縮機控制系統(tǒng)改造中選用了日本三菱公司的MELSEC-FX2系列FX-48MR型PLC。
1 控制系統(tǒng)的要求
1.1 控制系統(tǒng)原理
合成氨氫氮壓縮機每臺都有3個報警信號、4個跳車信號和一個允許開車信號,若有報警、聯(lián)鎖信號發(fā)生,PLC將發(fā)出聲、光報警,提醒操作人員及時采取措施,恢復正常工藝指標,避免停車;若未采取措施或采取措施仍不能滿足工藝指標時,PLC將發(fā)出跳車信號,保證壓縮機安全、穩(wěn)定運行。
1.2 控制工作點
按工藝設備要求設計的壓縮機控制系統(tǒng)報警、聯(lián)鎖工作點如表1所示。
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