摘要:針對原造氣系統(tǒng)吹風(fēng)氣回收裝置存在的配置不合理問題,重新設(shè)置了燃燒爐直徑為∮7500 mm的吹風(fēng)氣余熱回收裝置,實(shí)行集熱回收。介紹了該裝置的工藝流程、技術(shù)特點(diǎn)、主要設(shè)備、原料標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格;論述了裝置的運(yùn)行工藝指標(biāo)和安裝注意事項(xiàng);對裝置的生產(chǎn)使用情況和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了分析和總結(jié)。
關(guān)鍵詞:吹風(fēng)氣;余熱回收裝置;安裝;運(yùn)行
山東恒通化工股份有限公司化肥廠建于1966年,氣化工藝采用山西白煤固定床間歇?dú)饣铣晒に嚥捎盟芤喝h(huán)法生產(chǎn)尿素,目前生產(chǎn)能力達(dá)到產(chǎn)醇氨20萬t/a,尿素25萬t//a。
化肥廠原有吹風(fēng)氣回收裝置3套,低壓余熱鍋爐產(chǎn)蒸汽均為6 L/h,其中1﹟吹風(fēng)氣回收裝置建于1990年,2﹟、3﹟吹風(fēng)氣回收裝置分別于1995年4月和1995年12月投產(chǎn)。3套吹風(fēng)氣回收裝置與∮2 400mm造氣爐相配套,造氣鼓風(fēng)機(jī)為DN400mm。經(jīng)過多年的改造,造氣系統(tǒng)已發(fā)生了很大變化。造氣爐直徑由∮2 400mm擴(kuò)大到∮2650 mm,數(shù)量增至14臺,從而導(dǎo)致造氣爐與吹風(fēng)氣設(shè)備配置不合理,部分吹風(fēng)氣放空,造成熱能浪費(fèi)。此外,由于投運(yùn)時間較長,裝置在高溫下長期經(jīng)受沖刷磨損腐蝕,已出現(xiàn)積灰多、阻力大,送吹風(fēng)氣時蒸汽過熱器頂部及爐墻漏風(fēng)冒火現(xiàn)象,存在熱回收率差、產(chǎn)汽量低....