第四章 不正常情況及處理
一、正常生產(chǎn)時系統(tǒng)阻力增大的原因及處理
造成系統(tǒng)阻力增大的原因主要有
1.上、下行煤氣閥打開時動作不正;虿坏轿唬姑簹馐茏。
2.廢熱鍋爐漏水,造成液封,引起阻力增大。
3.除塵器排灰不及時,除塵效果不好,使灰塵帶入廢熱鍋爐入口或系統(tǒng)管道內(nèi)、彎頭處,積灰嚴重,使阻力增加。
4.洗氣塔內(nèi)液位過高,造成液封。
5.氣柜入口水封排放不及時,形成水封。
處理方法如下
1.檢查上、下行煤氣閥動作是否正常,如打不開或打開時不到位,停爐檢修閥門。
2.排放廢熱鍋爐下部積水,維持生產(chǎn)。如泄漏嚴重,停爐更換、檢修廢熱鍋爐。
3.清理除塵器內(nèi)的灰塵,定時排放除塵器內(nèi)的積灰。
4.排放洗氣塔內(nèi)的液位,查清引起液位高的原因,進行處理,保持塔內(nèi)一定的液位。
5.排放氣柜入口水封的積水,避免積水形成水封。
二、半水煤氣中氧含量高的原因及處理
半水煤氣中氧含量跑高,一方面嚴重危及安全生產(chǎn),另一方面也使消耗增高,影響變換工段操作。造成半水煤氣中氧含量高的原因有
1.吹風閥、安全擋板漏氣、下行閥漏氣或關(guān)閉不到位,使空氣漏入系統(tǒng)內(nèi)。
2.爐內(nèi)溫度低,氧在燃料層內(nèi)燃燒不完全。
3.燃料層太薄或吹風強度大,造成燃料層吹翻或形成風洞,入爐空氣燃燒不完全,當回收吹風氣氮時,進入系統(tǒng)。
4.上吹加氮閥關(guān)閉不到位,使空氣漏入煤氣系統(tǒng)。
5.水夾套漏水嚴重,造成爐內(nèi)局部熄火。
6.養(yǎng)爐階段,煙囪閥不起,空氣煤氣進入系統(tǒng)或養(yǎng)爐時爐溫不夠高就送入系統(tǒng)。
處理方法;檢查吹風閥、下行煤氣閥、上加氮閥動作是否到位,分別取樣分析下吹、上吹制氣時的煤氣成分,提高燃料層厚度,減慢下灰速度,爐溫低時適當延長吹風時間,逐漸提高燃料層溫度,如爐內(nèi)結(jié)疤或形成風洞,要穩(wěn)定爐溫使其恢復正常,如閥門動作不到位,停爐檢修閥門。
三、煤氣發(fā)生爐內(nèi)結(jié)疤(掛爐)的原因及處理
煤氣爐內(nèi)結(jié)疤的原因是多樣的,由于使用的原料質(zhì)量低劣,品種多樣,發(fā)生的機會也逐漸增多,但嚴重結(jié)疤導致大幅度減量甚至需熄火處理的現(xiàn)象,卻是應(yīng)該避免的。
結(jié)疤產(chǎn)生的過程一般會出現(xiàn)如下情況:產(chǎn)氣出現(xiàn)一段極為好的階段后,開始明顯變差,炭層全部或局部下降減慢,爐面發(fā)亮,下灰量減少,爐條機電流幅度波動大或明顯增高等。經(jīng)常發(fā)生結(jié)疤的原因一般是人為的大幅度更改某些操作條件,如猛提吹風、猛加吹風率、猛提爐溫,或大幅度加減蒸汽、減小爐條機轉(zhuǎn)速等。
1.原料煤質(zhì)量差,固定炭低,灰分高,灰熔點低,致使爐下灰層厚、氣化層上移、爐上溫度高,因而造成爐膛上部四周結(jié)疤。
2.操作失誤造成氣化層上移。
3.爐下有大塊或人為減爐條機轉(zhuǎn)速,下渣不暢,造成氣體分布不均,爐面外環(huán)區(qū)局部過熱、溫度過高。
4.上、下吹蒸汽用量失調(diào),上吹蒸汽用量大于下吹蒸汽用量過多....