摘 要: 針對富氧造氣爐生產中存在的單爐產氣量低、 爐上掛疤、 煤氣中帶出物多等問題, 實施了提高爐箅轉速, 爐膛加高, 爐出口增加旋風分離器等措施, 取得了較好的效果。
關鍵詞: 富氧造氣爐; 爐箅; 傳動系統(tǒng); 爐膛; 旋風分離器
0 引 言
我公司是以自產焦炭為原料, 常壓富氧連續(xù)生產水煤氣來生產尿素的中氮肥廠家。7臺造氣爐從1 9 9 9年投產以來, 一直未能達到設計生產負荷, 存在單爐產氣量低, 運行不穩(wěn)定等問題。2 0 0 0年 7月利用停產大修時間, 對7臺造氣爐傳動系統(tǒng)進行了相應改造, 現將情況作以總結。
1 工藝流程簡述
空分來 9 9 %的純氧與空氣鼓風機加壓后的空氣, 混合配成 5 0%~5 3%的富氣氧空氣。富氣空氣與過熱蒸氣, 在爐底靜態(tài)混合器混合后人爐, 與爐內碳反應生成半水煤氣從爐底上氣道出來, 在熱管蒸氣發(fā)生器、 蒸汽過熱器回收余熱后, 再經冼氣箱、 冼滌塔冷卻冼滌, 使半水煤氣降到 3 5 ℃經氣柜后送低壓脫硫工序。
2 造氣爐主要技術參數
爐膛內徑:∮3 O 0 0 mm; 爐膛截面積: 7.0 7 m2
爐箅形式 均布; 爐箅轉速: 0.8 7 7 r/h
設計生產負荷: 5 2 0 0 m3/h ( 富氧空氣)
產氣量: 1 3 6 0 0 m3/h ; 富氣空氣濃度: 5 0%一 5 3%
蒸氣分解率: 5 2%一 5 7%
3 存在問題
3.1 造氣爐破渣排液能力差, 不能保證高負荷生產 ....