摘 要:敘述了 1 O萬 t/a煤球生產(chǎn)裝置的流程及主要設(shè)備選型,并對生產(chǎn)控制、運行效果、存在不足及改進等情況進行了總結(jié)。
1 概述
隨著白煤價格的一路上揚,無煙煤在化肥生產(chǎn)中所占成本比例越來越重。所以降低原料的成本、降低消耗是企業(yè)增加效 的最直接途徑。我公司合成氨生產(chǎn)能力為 3 0萬 t/a ,每年消耗無煙煤4 0多萬噸,加工產(chǎn)生的煤末約 7萬 t ,如果把白煤末轉(zhuǎn)化為型煤,作為造氣入爐原料是日前降耗最直接的也是最明顯的措施,既減少了無煙煤的采購量,節(jié)約了煤炭資源,且提高了無煙煤的利用率。本文就我公司 l 0萬 t/a 煤球裝置的改造及運行情況作一簡要總結(jié)。
2 型煤制造路線選擇
我公司原有 8臺煤棒機,由于設(shè)備機頭易損壞,更換頻繁,導(dǎo)致煤棒質(zhì)精效果不佳,且工人勞動強度加人,電耗高,生產(chǎn)效率低。為適應(yīng)公司 能降耗的實際需要,需上一套設(shè)備更加可靠,操作更加簡單, 適于造氣的型煤生產(chǎn)線。我們經(jīng)考察后認為,10萬 t/a煤球生產(chǎn)線就可以將每年產(chǎn)生的無煙煤末完全加工成煤球,而利川原有的煤棒生產(chǎn)線,只需增加一臺煤球機和烘干窯,就可改造成煤球生產(chǎn)線。煤球與煤棒比較,烘干后的煤球入爐水分含鮭 ( 1.5% 左右)較煤棒低;煤球比煤棒機械強度高,入爐后不易膨脹爆裂粉碎,使半水煤氣中帶出物降低;此外工人勞動強度大大降低,能保證....