作者/來源:蘇利偉。杜三民 (平煤集團(tuán)飛行化工有限責(zé)任公司,河南 平頂山 4 6 7 0 0 1 ) 日期: 2009-10-12 點(diǎn)擊率:1438
[摘 要]對(duì)灰熔聚粉煤氣化爐運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行了分析、討論,并提出了解決方案和建議。
[關(guān)鍵詞]灰熔聚粉煤氣化爐;中心管;分布板
灰熔聚粉煤氣化技術(shù)是我國具有 自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤氣化技術(shù),為我國氮肥行業(yè)原料本地化開辟了一條新路子。目前國內(nèi)建成或在建爐子共 8套,其中城固 1套,天堿 2套,山西太化 1套,山西豐喜 1 套,平煤飛行 2套,山西天脊集團(tuán) 1套。有4家已建成,其中天堿的爐子在役,太化和天脊集團(tuán)正在調(diào)試,還有 2家在建,預(yù)計(jì)近期投產(chǎn)。經(jīng)過對(duì)灰熔聚粉煤氣化爐與恩德爐運(yùn)行情況的實(shí)地考察,并查閱大量相關(guān)資料后,筆者對(duì)灰熔聚粉煤氣化技術(shù)形成了一些 自己的看法,現(xiàn)討論如下。
1 灰熔聚粉煤氣化爐運(yùn)行情況介紹
灰熔聚粉煤氣化爐工業(yè)裝置采用純氧制氣, 單爐產(chǎn)氣量 1 4 0 0 0 ~1 6 0 0 0 m3/h 。從試運(yùn)行情況看,問題還是不少,既有設(shè)計(jì)問題,也有設(shè)備問題、安裝問題等等。經(jīng)過一系列技改,特別是對(duì)二廢鍋、高溫管道、分布板、中心管、爐底排渣、排灰系統(tǒng)等進(jìn)行技改后,單爐最長運(yùn)行時(shí)間達(dá)到了5 2 d ;出爐氣體成分:C0 2 2 3 %~2 7 %,C 0 2 8 %~3 0%,H2 3 9 %~4 1 %,CH4 1.7%~1.9 %,N2 3.0 %左右;噸氨消耗煙煤 1.9~2.3 t ,耗氧 7 5 5 ~8 6 3 m3 ,耗蒸汽 1.9 7 ~2.2 5 t ,高于設(shè)計(jì)值;爐渣殘?zhí)?8 %~1 6 %。
2 問題與分析
2.1 系統(tǒng)穩(wěn)定性
單爐運(yùn)行的最長周期 5 2 d ,離工業(yè)要求還有一定差距。從現(xiàn)象上看,導(dǎo)致停爐的原因有:二廢鍋漏,高溫管線漏,高溫閥卡,爐內(nèi)耐火磚塌,分布板燒壞,中心管斷裂,下煤不暢等。到目前為止,二廢鍋、高溫管段、高溫閥、爐墻、分布板燒壞的問題基本上得到解決,但中心管斷裂的問題、下煤不暢的問題、分布板的其他問題等解決得仍不理想。分布板的其他問題后面作專門討論,這里重點(diǎn)討論下煤不暢和中心管斷裂的問題 。
事實(shí)上,灰熔聚爐 目前尚屬常壓操作,但采用的是加壓裝置的加煤方式....