1 改造前的狀況
我廠以德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)為氣頭, 年產(chǎn)合成氨 1 0 0 k t 。1 9 9 9年又投資建設(shè)了1套甲醇裝置 ( 二期續(xù)接項 目) ,生產(chǎn)能力為 1 0 0 k t/a 。 因甲醇市場火爆,尿素市場相對低迷,2 0 0 3年對甲醇裝置進行了擴產(chǎn)改造,設(shè)計擴產(chǎn)改造后產(chǎn)能達到 1 2 0 k t/a 。主要改造內(nèi)容:從同一氣源的合成氨裝置凈化系統(tǒng)脫碳后接一配氫管線至甲醇凈化工段,甲醇合成系統(tǒng)增加一∮1 8 0 0 m m的合成塔及配套的汽包和入塔氣預(yù)熱器,精餾部分的預(yù)塔由板式塔改為規(guī)整波紋填料塔,常壓塔增加 1臺再沸器。擴產(chǎn)改造后,甲醇裝置運行較好,甲醇產(chǎn)量顯著增加,2 0 0 6年產(chǎn)能達到 1 5 0 k t/a ,但裝置還存在以下不足。
( 1 )氣化雙爐運行,單爐運行負荷重,造成渣中可燃物含量高。
( 2 )甲醇合成塔設(shè)計能力偏小,造成甲醇放空量大,有效氣體損失多。
( 3 )甲醇分離器采用傳統(tǒng)分離器,分離效果差,大約有 2 0 %的甲醇蒸汽分離不下來,甲醇蒸汽隨著循環(huán)氣被帶人壓縮機又進入合成塔。 甲醇蒸汽被帶人壓縮機后,甲醇液滴會對葉輪等產(chǎn)生液擊,損壞壓縮機;甲醇蒸汽再循環(huán)進入合成塔,會造成副反應(yīng)增加,長鏈碳烴生成增多,合成氣轉(zhuǎn)化率低,形成惡性循環(huán)。
( 4 )加壓塔、常壓塔產(chǎn)品一并采出,不同品質(zhì)的甲醇混合采出,造成甲醇裝置不能實現(xiàn)效益最大化;同時兩塔采出只有 1臺換熱器,造成精甲醇采出溫度高,損失大。
( 5 )甲醇產(chǎn)能低,不能充分發(fā)揮凈化裝置能力。
為了克服以上不足,決定對甲醇裝置進行節(jié)能降耗增產(chǎn)增效改....