我廠是φ3.6m氣化爐,2004年冬天,爐況嚴重惡化,產(chǎn)氣量只有7000m3/h,噸氨煤耗達1.8~1.9 t,爐上爐下溫度跑高,在爐底爐子吹風(fēng)阻力由25~26 kPa上漲到29 kPa左右,降炭層非常困難,嚴重時布料器都無法下落,于是加快爐條排渣,使得爐底溫度偏高,兩臺爐子相繼因爐條機開不起來熄火。一個是小齒輪損壞,和大齒圈咬合不。灰粋是灰盤變形,只好卸爐底檢修,其他爐子也是不間斷出現(xiàn)結(jié)塊結(jié)疤而無法正常運行,時不時打疤熄火的情況。通過對熄火爐子的觀察,可以看到整個爐膛內(nèi),爐箅上覆蓋著一層厚而硬的包渣,把爐箅包實得只剩下上面兩層分布氣化劑。渣塊占去大部分空間,只剩一個爐條帽錐頂,在偏向上氣道有直徑2.5m左右的一個洞,再打亂塊渣,可以看到有三種不同顏色和硬度的塊:黑而且硬的塊比較少,在最下面;中間的塊顏色較淺,量也多一些;最上面的塊比較新鮮而且多,比較疏松。反映出結(jié)塊時間由上到下逐漸增長。
對這些現(xiàn)狀分析后,得出存在以下幾方面的缺陷,而造成今天的后果。
1 操作上存在的問題
主要有以下幾方面的原因。
(....