我公司采用本地煤造氣生產(chǎn)合成氨,原料煤中硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)一般為1.0%,這使控制室的硫體積分?jǐn)?shù)達(dá)到0.6%左右,對造氣爐控制儀器造成嚴(yán)重的腐蝕,影響其正常運行,并且污染環(huán)境。因此,我們對造氣爐控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造。
1 儀器操作環(huán)境的改善
造氣爐控制系統(tǒng)操作室為全密閉,對控制室的氣體進(jìn)行硫分析,硫體積分?jǐn)?shù)為0.6%,這將嚴(yán)重腐蝕造氣爐控制儀器。改進(jìn)方法:將干燥后的硫體積分?jǐn)?shù)小于0.03%的儀表空氣通過無縫管繞氣氨總管(10圈),對管線保溫后引入造氣爐控制系統(tǒng)操作室。其作用:①使操作室保持一定的微正壓,使外面的含硫量較高的氣體不易進(jìn)入操作室。②可以降低操作室的室溫。通過改進(jìn)后對操作室內(nèi)氣體硫體積分?jǐn)?shù)分析其值約為0.03%,使儀器受腐蝕程度減輕,改善了操作室環(huán)境。
2 24VDC電源改進(jìn)
公司共有6臺煤造氣爐,每臺造氣爐控制系統(tǒng)儀器配用1臺24VDC電源箱,其電源容量為500VA,通過500W變壓器將220 VAC變壓為18VAC后,又通過整流橋堆(KBPC3510,參數(shù)為35A,1000V)整流....