山西焦化股份有限公司現(xiàn)有為焦?fàn)t氣配氣生產(chǎn)合成氨和尿素的間歇式¢2 600mm造氣爐3臺,一直使用公司自產(chǎn)的粒焦,原料成本占到車間成本的60%左右。為降低成本,充分利用公司8萬t/a 10mm以下的廉價焦粉,我們與中國礦業(yè)大學(xué)合作先后完成了焦粉成型實驗室小試、中試和工業(yè)試摻燒試驗。2003年底,投資200萬元建設(shè)了1萬t/a焦粉成型生產(chǎn)裝置,到2004年10月產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)設(shè)計要求,造氣摻燒比例一般為30%左右,最高達(dá)37%,年可消耗焦粉近1萬t,使造氣原料成本大幅下降。同時,這一技術(shù)的開發(fā)和成功應(yīng)用,還填補(bǔ)了國內(nèi)一項技術(shù)空白。
1 焦粉成型工藝
將粒度≤10mm的焦粉粉碎至粒度≤3mm,配入中國礦業(yè)大學(xué)開發(fā)的干濕兩類黏結(jié)劑進(jìn)行混合攪拌、堆漚陳化、擠壓成型、烘干脫水后即為成型焦粉產(chǎn)品。將成型焦粉球按一定比例與粒焦混勻后送入造氣爐中制氣。其工藝流程示意圖見圖1。
經(jīng)粉碎、烘干、過篩的焦粉(水分≤4%、粒度≤3mm),由定量給料機(jī),定量給入1#皮帶,同時將粉碎好的干黏結(jié)劑也定量給入1#皮帶,并一起進(jìn)入1#臥式攪拌....