隨著工業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展,優(yōu)質(zhì)無煙煤塊日益供不應(yīng)求,價(jià)格也一再攀升,而且一些以塊煤為原料制氣的企業(yè)中,從塊煤中篩出的無煙粉煤也堆積如山,不加利用則造成浪費(fèi)。因此,如何用無煙粉煤成型生產(chǎn)合成氨成為擺在氮肥企業(yè)面前的一個(gè)重要課題。與其他方法相比,煤棒造氣由于其設(shè)備較簡(jiǎn)單,投資少,占地面積小,加工容易,制出半水煤氣的氣質(zhì)氣量能滿足合成氨生產(chǎn)的需要,較大幅度地降低了氮肥生產(chǎn)成本,深受企業(yè)歡迎。湖南全省近60家小氮肥廠都采用煤棒制氣生產(chǎn)合成氨(爐型從¢2260~¢2650),對(duì)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益起到了積極作用。
煤棒在強(qiáng)度和固定炭含量上不及塊煤,剛制出的煤棒水分含量高達(dá)(13~14)%,在煤棒制氣中要針對(duì)煤棒的這些特點(diǎn),采取相應(yīng)的措施,對(duì)氣化工藝進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。 70年代以來,我省煤棒氣化的工藝和設(shè)備經(jīng)不斷改進(jìn),氣化水平不斷提高,取得了滿意的效果。以澧縣氮肥廠為例,以山西煤和本省煤7∶3比例制棒,2000年在開4臺(tái)¢2400造氣爐的情況下,全年生產(chǎn)合成氨41 134t,其中產(chǎn)碳銨152 057t,商品液氨5775t,單爐能力超過萬噸。該廠造氣半水煤氣成分(測(cè)定值%。)如下:
1 重視入爐煤棒的質(zhì)量
原料煤的性質(zhì),特別是其固定炭含量、化學(xué)活性、機(jī)械強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性、灰熔點(diǎn)、塊度等對(duì)氣化反應(yīng)有較大的影響。煤棒塊度比較均勻,它的孔隙率也比塊煤高得多,入爐經(jīng)干燥、干餾后形成多孔結(jié)構(gòu),比表面積很大,其粘結(jié)劑的組分有提高氣化活性的作用,能降低氣化溫度,提高氣化強(qiáng)度。但其固定炭含量、機(jī)械強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性等方面和塊煤相比有較大差距,必須加以彌補(bǔ),以某廠用煤為例分析對(duì)比見表1。
首先要選好煤源。常德地區(qū)是我省最后上煤棒的地區(qū),但它的煤棒氣化水平卻是我省較好的,其中一個(gè)很重要的原因,就是他們用了一部分山西原煤。山西煤固定炭含量高,化學(xué)活性好,是造氣的首選原料。但山西煤為砂性,硬度大,彈性高,親水性差,成型效果不好,一直影響著山西煤作為煤棒用于造氣。90年代以來,引入腐植酸鈉作為煤棒粘結(jié)劑,同時(shí)在原料中將親水性煤和砂性煤合理搭配....