10年來,煤氣爐氣化強(qiáng)度從825 m3/(m2·h)上升到1673 m3/(m2·h),靠的是技術(shù)進(jìn)步和科學(xué)管理,其中爐箅更新改造是煤氣爐氣化強(qiáng)度得以提高的重要因素。如何進(jìn)一步提高煤氣爐的氣化強(qiáng)度和降低能耗,是擺在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和廣大科技人員面前的新任務(wù)。煤氣爐采用專用爐箅來實現(xiàn)節(jié)能降耗,又是科技人員面臨的一個新課題。
1 爐箅發(fā)展歷程
1.1 第一階段是60年代,小化肥廠使用的煤氣爐直徑大都在1980mm以下,爐箅一般為星型爐箅。70年代出現(xiàn)了¢2260mm爐,爐箅為星型和傘型兩種,后來湖南化工設(shè)計院研制出塔型爐箅。中型氮肥廠¢2745mm爐、¢3000mm爐均采用塔型爐箅,¢3600mm爐采用扇形爐箅。上述幾種爐箅的缺點是:通風(fēng)面積小,布風(fēng)不勻,排渣能力差,無破渣能力。由于小化肥廠使用的原料比較復(fù)雜,煤氣爐經(jīng)常結(jié)疤、結(jié)大塊,工人勞動強(qiáng)度大。在這一階段,工人最大的心愿是:煤氣爐不結(jié)疤、不結(jié)塊。
1.2 第二階段是80年代,螺旋錐型系列、徑向均布型系列、UF型等一批新爐箅問世。這些爐箅通風(fēng)面積略有增加,布風(fēng)較均勻,破渣能力強(qiáng),結(jié)疤結(jié)塊現(xiàn)象得到控制,產(chǎn)氣量大幅度提高。
1.3 第三階段是90年代,爐箅專家秦興亞設(shè)計的DL型系列爐箅投放市場,該爐箅具有設(shè)計合理、通風(fēng)面積大、布風(fēng)均勻、破排渣能力強(qiáng)等優(yōu)點,很快占領(lǐng)了市場,1995年銷....