10年來,煤氣爐氣化強度從825 m3/(m2·h)上升到1673 m3/(m2·h),靠的是技術進步和科學管理,其中爐箅更新改造是煤氣爐氣化強度得以提高的重要因素。如何進一步提高煤氣爐的氣化強度和降低能耗,是擺在企業(yè)領導和廣大科技人員面前的新任務。煤氣爐采用專用爐箅來實現節(jié)能降耗,又是科技人員面臨的一個新課題。
1 爐箅發(fā)展歷程
1.1 第一階段是60年代,小化肥廠使用的煤氣爐直徑大都在1980mm以下,爐箅一般為星型爐箅。70年代出現了¢2260mm爐,爐箅為星型和傘型兩種,后來湖南化工設計院研制出塔型爐箅。中型氮肥廠¢2745mm爐、¢3000mm爐均采用塔型爐箅,¢3600mm爐采用扇形爐箅。上述幾種爐箅的缺點是:通風面積小,布風不勻,排渣能力差,無破渣能力。由于小化肥廠使用的原料比較復雜,煤氣爐經常結疤、結大塊,工人勞動強度大。在這一階段,工人最大的心愿是:煤氣爐不結疤、不結塊。
1.2 第二階段是80年代,螺旋錐型系列、徑向均布型系列、UF型等一批新爐箅問世。這些爐箅通風面積略有增加,布風較均勻,破渣能力強,結疤結塊現象得到控制,產氣量大幅度提高。
1.3 第三階段是90年代,爐箅專家秦興亞設計的DL型系列爐箅投放市場,該爐箅具有設計合理、通風面積大、布風均勻、破排渣能力強等優(yōu)點,很快占領了市場,1995年銷....