近幾年來化肥價格不斷下滑,白煤價格卻又持續(xù)上漲,對小氮肥行業(yè)無疑是雪上加霜。造氣能耗要占化肥廠總能耗的60%,如何用新技術(shù)對造氣進(jìn)行改造以減少消耗、降低成本無疑是目前各小氮肥廠得以生存的首選道路。更改原料路線雖然所產(chǎn)化肥成本降低,但一次性投資太大,小氮肥企業(yè)無力承受。我公司經(jīng)過多方調(diào)研,并與多家高校聯(lián)系,最終決定采用河北科技大學(xué)德隆技術(shù)開發(fā)公司的機(jī)電一體化自動加煤技術(shù)對造氣工段進(jìn)行技術(shù)改造。
1 自動加煤機(jī)簡介
自動加煤機(jī)主要部件為爐口處的一小型加煤斗(¢1000),加煤布料器由油壓缸驅(qū)動,兼有密封作用,小加煤斗側(cè)上方進(jìn)口處有一油壓圓盤閥起第二道密封作用。圓盤閥上部依次連接輸煤管、油壓給料插板閥、大型貯煤倉,所有閥門均由微機(jī)控制。加煤過程中在每一循環(huán)送風(fēng)時,依次開啟圓盤閥向小加煤斗內(nèi)放煤,加煤量由插板閥的開關(guān)時間確定。此時布料器為關(guān)閉狀態(tài),以防爐內(nèi)氣體漏出。在下吹階段,布料器啟動向爐內(nèi)加煤,圓盤閥則處于關(guān)閉狀態(tài),防止漏氣。
2 進(jìn)行改造的可行性
我公司有新老造氣2套系統(tǒng),共12臺造氣爐,其中¢2 650造氣爐10臺、¢2 400造氣爐2臺,采用山西塊煤間歇制氣。正常生產(chǎn)時12臺爐全開,可勉強(qiáng)供26.5機(jī)生產(chǎn)(1機(jī)折1臺M8機(jī)的氣量)。日產(chǎn)醇氨530t,經(jīng)常因供氣緊導(dǎo)致下工序減量。同時因全開無備,導(dǎo)致造氣爐漏點得不到及時處理,使造氣泄漏情況日趨嚴(yán)重,影響了生產(chǎn)的安全進(jìn)行。我公司新造氣系統(tǒng)廠房為4層,1~3層設(shè)置造氣爐,第4層閑置未用,有安裝自動加煤機(jī)的空間。新造氣系統(tǒng)自建成后一直采用YWK—Ⅱ型油壓微機(jī)....