作者/來源:徐書根 , 王威強(qiáng), 張強(qiáng), 李夢麗, 宋明大 ( 1 .山東大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,; 2.山東省特種設(shè)備安全技術(shù)工程研究中心, 3.山東大學(xué)特種設(shè)備安全保障與評價(jià)研究中心) 日期: 2009-11-12 點(diǎn)擊率:2303
摘 要: 為了調(diào)查氨合成廢熱鍋爐管束泄漏的原因, 對失效的不銹鋼換熱管中裂紋宏觀形貌、 金相組織、 管材化學(xué)成分和腐蝕產(chǎn)物成分, 以及換熱管運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行 了綜合分析。結(jié)果表明, 換熱管開裂的性質(zhì)為高溫水中氯離子引起的不銹鋼應(yīng)力腐蝕, 并提出了相應(yīng)的預(yù)防措施。
關(guān)鍵詞: 應(yīng)力腐蝕開裂; 不銹鋼換熱管; 1 C r l 8 N i 9 T i; 廢熱鍋爐
2 0 0 7年 7月, 山東某化肥廠氨合成廢熱鍋爐發(fā)現(xiàn)鍋爐水中 N H3含量嚴(yán)重超標(biāo), 懷疑該廢熱鍋爐內(nèi)部 u形換熱管發(fā)生泄漏。停車后對換熱管通過逐根打壓的方式檢漏, 發(fā)現(xiàn)泄漏換熱管 2 0余根, 并且每根上面有多個泄漏點(diǎn)。泄漏點(diǎn)上面腐蝕結(jié)垢嚴(yán)重, 主要集中在管束和折流板接觸處和管束中相鄰管子相接觸處。此外, 管壁還分布著許多軸向短線狀的裂紋。為了調(diào)查該換熱管泄漏的原因, 對泄漏部位的腐蝕點(diǎn)進(jìn)行了綜合失效分析, 結(jié)果表明泄漏的根本原因是氯離子引起的奧氏體不銹鋼的應(yīng)力腐蝕開裂, 并提出了該設(shè)備的下一步應(yīng)力腐蝕預(yù)防措施。
1 廢熱鍋爐的基本參數(shù)和運(yùn)行情況
該廢熱鍋爐的技術(shù)特性和主體材料等參數(shù)見表 1 。廢熱鍋爐中的泄漏失效的換熱管主要集中在 U 形管束的上層部位, 如圖1所示。
為了分析該廢熱鍋爐管束泄漏的原因, 對其所使用的水質(zhì)和操作情況進(jìn)行了調(diào)查。該廢熱鍋爐在失效前半個月( 2 0 0 7年 7月 1 0日至 7月 2 5日) 的水質(zhì)情況見表2 。
該廢熱鍋爐運(yùn)行中控制水質(zhì)氯離子濃度。據(jù)操作記錄, 當(dāng)氯離子的濃度超過3 0 m g/L時, 便打開排污閥進(jìn)行排....