1 造氣控制存在的問題
我公司目前擁有無煙煤造氣爐6臺,其中¢3.2m爐4臺,¢3.0m爐2臺,生產(chǎn)能力為75kt/a合成氨。煤造氣工段作為合成氨生產(chǎn)的龍頭,其能耗占氨成本的50%~58%左右。近年來,為了降低成本,我們對造氣爐控制進行了長期不懈的改進。由最早的水壓自動機人工加焦,改為華西所的微機油壓自動控制,人工加焦,再改為南動的微機油壓自動控制,又自行研制開發(fā)了全自動加焦裝置。每一次改造均取得一定的效益,成本也有所降低,但總感到效益不明顯,造氣爐并未達到優(yōu)化控制,爐況波動大,經(jīng)常出現(xiàn)淌炭現(xiàn)象。自動加焦改造后,爐況波動小,穩(wěn)定性較好,但發(fā)氣量不高,煤耗降低不大,噸氨耗煤為1.45~1.55 t,噸氨成本仍在1100元左右徘徊。
通過長期運行觀察,我們發(fā)現(xiàn)消耗高的主要原因有以下兩點。
(1)爐條轉(zhuǎn)速控制不穩(wěn)定。爐條轉(zhuǎn)速為人工控制,經(jīng)常出現(xiàn)過快或過慢的現(xiàn)象,灰渣含炭量控制不穩(wěn)定,忽高忽低,造成炭層波動大,影響制氣。
(2)沒有爐況檢測手段,尤其看不到爐內(nèi)炭層分布狀況,造成人工控制不好,引起爐況波動,出....