1 造氣控制存在的問(wèn)題
我公司目前擁有無(wú)煙煤造氣爐6臺(tái),其中¢3.2m爐4臺(tái),¢3.0m爐2臺(tái),生產(chǎn)能力為75kt/a合成氨。煤造氣工段作為合成氨生產(chǎn)的龍頭,其能耗占氨成本的50%~58%左右。近年來(lái),為了降低成本,我們對(duì)造氣爐控制進(jìn)行了長(zhǎng)期不懈的改進(jìn)。由最早的水壓自動(dòng)機(jī)人工加焦,改為華西所的微機(jī)油壓自動(dòng)控制,人工加焦,再改為南動(dòng)的微機(jī)油壓自動(dòng)控制,又自行研制開(kāi)發(fā)了全自動(dòng)加焦裝置。每一次改造均取得一定的效益,成本也有所降低,但總感到效益不明顯,造氣爐并未達(dá)到優(yōu)化控制,爐況波動(dòng)大,經(jīng)常出現(xiàn)淌炭現(xiàn)象。自動(dòng)加焦改造后,爐況波動(dòng)小,穩(wěn)定性較好,但發(fā)氣量不高,煤耗降低不大,噸氨耗煤為1.45~1.55 t,噸氨成本仍在1100元左右徘徊。
通過(guò)長(zhǎng)期運(yùn)行觀察,我們發(fā)現(xiàn)消耗高的主要原因有以下兩點(diǎn)。
(1)爐條轉(zhuǎn)速控制不穩(wěn)定。爐條轉(zhuǎn)速為人工控制,經(jīng)常出現(xiàn)過(guò)快或過(guò)慢的現(xiàn)象,灰渣含炭量控制不穩(wěn)定,忽高忽低,造成炭層波動(dòng)大,影響制氣。
(2)沒(méi)有爐況檢測(cè)手段,尤其看不到爐內(nèi)炭層分布狀況,造成人工控制不好,引起爐況波動(dòng),出....