作者/來源:王 軍,趙 良,李智利,李建初,杜三民(平頂山飛行化工(集團(tuán))有限責(zé)任公司,河南 平頂山) 日期: 2002-09-16 點(diǎn)擊率:1444
1 概 況
我公司是國有大型氮肥生產(chǎn)企業(yè),有一、二期工程兩個系統(tǒng),年產(chǎn)合成氨18萬t、尿素30萬t。兩個系統(tǒng)共有11臺造氣爐。一期有8臺,其中6臺為J28型爐、2臺為¢3.3m爐。二期有富氧制氣爐¢3 m爐子3臺。
2 J28型爐存在的問題
J28型爐子是1971年由錦西化工機(jī)械廠制造,自1981年投產(chǎn)以來,逐漸暴露出許多問題,綜合表現(xiàn)為生產(chǎn)能力不能滿足需要,能耗偏高,有不安全因素,生產(chǎn)效益低等。具體情況如下。
(1)自動加料系統(tǒng)為往復(fù)給料,配合大小布料器,往復(fù)給料機(jī),電機(jī)傳動系統(tǒng),電機(jī)經(jīng)常燒壞,給料閥板磨壞,設(shè)備運(yùn)行維修費(fèi)用高,對生產(chǎn)影響大。
(2)爐底為滑動式,滑道磨損快,阻力大,爐底傳動機(jī)構(gòu)損壞頻繁,僅爐前齒輪,每年要掰壞幾十套,備件損耗大,維修工作量大,每臺爐子不到一個周期就要大修,電機(jī)過負(fù)荷燒電機(jī)現(xiàn)象時有發(fā)生,電耗高。
(3)由于夾套高度限制,炭層高度不能加高,生產(chǎn)負(fù)荷受到限制,勉強(qiáng)加大負(fù)荷,爐子易吹翻,容易掛疤。
(4)爐底中心管直徑偏小,加之氣體通過一次風(fēng)管線、爐底、燃燒室、廢熱鍋爐、閥門等阻力較大,出現(xiàn)吹風(fēng)量小、布風(fēng)不均等問題。
(5)由于長年使用均布型爐箅,氣流在上下層之間的分配不對稱。由于上層阻力小、布風(fēng)量大、風(fēng)速高,下層阻力大、布風(fēng)量小、風(fēng)速低,導(dǎo)致上層溫度和爐面溫度偏高,易結(jié)塊、結(jié)疤,返焦率高。
(6)我公司造氣廢熱鍋爐為斜置式換熱器,內(nèi)徑2.3m,額定蒸發(fā)量2~4t/h。半水煤氣從煤氣發(fā)生爐上氣道進(jìn)入燃燒室,部分煙氣中的塵粒被分離從上部進(jìn)入廢熱鍋爐,穿過火管后由上煙箱進(jìn)入下煙箱,與殼程的軟水換熱,產(chǎn)生的蒸汽進(jìn)入上汽包。使用中,經(jīng)常出現(xiàn)火管堵塞,上煙箱管頭部位受沖刷,由于溫差應(yīng)力比較大,易造成管板與管子連接焊縫拉裂。檢修時,焊一遍,在同一部位還會出現(xiàn)裂縫,經(jīng)多次焊接后材料發(fā)生碳化,需整臺廢鍋換管,造成極大浪費(fèi)。
(7)洗滌塔內(nèi)原裝有竹格填料三層,除塵降溫狀況一般,而且腐蝕嚴(yán)重,容易造成偏流,使用不到一個周期阻力就會增大。2001年5月更換成陶瓷填料,運(yùn)行情況良好,減輕了后系統(tǒng)的阻力。
(....