目前,原料煤的價(jià)格和質(zhì)量已成為影響化肥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的一大難點(diǎn),眾多廠家都在尋求降低煤耗和穩(wěn)定生產(chǎn)的途徑。小氮肥行業(yè)部分廠家將短循婷縮短(縮短為110秒),結(jié)果是走上了極端,產(chǎn)生了更加嚴(yán)重的負(fù)面影響。
上世紀(jì)70年代,化肥行業(yè)為了提高單爐發(fā)氣量,提出了“三高一短”操作法。這一操作法包括了短循環(huán),其根本目的在于減少每一個(gè)制氣循環(huán)內(nèi)的爐溫波動(dòng),促使負(fù)荷提高,當(dāng)時(shí)的煤氣爐已由φ1200-1980統(tǒng)一改為φ2260。當(dāng)時(shí)條件下雖然提出了高風(fēng)速,但當(dāng)時(shí)普遍應(yīng)用的是12000
經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)改造,當(dāng)時(shí)采用的φ2260型煤氣爐已淘汰。φ2400已成為最小爐型。應(yīng)用最廣的還是φ2600和φ2610型。約占總數(shù)的60%,其余為φ2400、φ2650和φ2800型。配套數(shù)量已隨生產(chǎn)能力擴(kuò)大而增加。風(fēng)機(jī)能力已擴(kuò)大了,爐型也擴(kuò)大了,加之氣化強(qiáng)度提高等現(xiàn)實(shí)條件,己使小氮肥行業(yè)造氣運(yùn)行特點(diǎn)有個(gè)很大改變。
爐型擴(kuò)大,加之具有實(shí)際意義的高炭層,使?fàn)t內(nèi)物料量比φ2260型煤氣爐增加了40%-60%甚至更多。煤氣管道已由300
選擇高效風(fēng)機(jī)的目的是為了縮短吹風(fēng)時(shí)間,增加制氣時(shí)間,從而提高發(fā)氣量,如風(fēng)機(jī)能力太小,吹風(fēng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng),占用了有效制氣時(shí)間,使發(fā)氣量降低。而采用短循環(huán)卻大量地減少了制氣時(shí)間,這本身就是矛盾的問題,120s的短循環(huán)比150s的循環(huán),吹風(fēng)時(shí)間只能減少3-4s,而制氣時(shí)間卻減少24-27s。有的廠在改用短循環(huán)時(shí)還將二次上吹由10s減為6—8s,吹凈時(shí)間5-6s減到3s,從安全方面講φ2600以上的煤氣爐6—8s二次上吹能否定保證安全還是個(gè)問題,安全系數(shù)已經(jīng)因此而降低。氣體回收方面,φ2600以上的煤氣爐系統(tǒng)龐大,3s的吹凈時(shí)間能將系統(tǒng)內(nèi)煤氣回收干凈嗎?如果每一個(gè)循環(huán)都不能將系統(tǒng)內(nèi)的煤氣完全回收,則將造成大量的氣體損失。
大爐群生產(chǎn),1臺(tái)風(fēng)機(jī)要供4臺(tái)爐用空氣,如吹風(fēng)時(shí)間為25%,采用120s循環(huán)時(shí)間,就產(chǎn)生上位爐的回收階段與下位爐的吹凈階段重疊用風(fēng)。相互影響,正在吹凈的煤氣爐因與上位爐爭(zhēng)風(fēng),使風(fēng)壓下降,風(fēng)速減慢,效率變低。加之吹凈時(shí)間本來(lái)就不足,吹凈效果更加保證不了,而上位爐的回收也會(huì)因下位爐爭(zhēng)風(fēng)入爐風(fēng)量少,為補(bǔ)足氮?dú)庵荒茉黾踊厥諘r(shí)間,回收時(shí)間的增加,占用了有效吹風(fēng)時(shí)間,影響煤氣爐負(fù)荷。因此,大爐群生產(chǎn)要達(dá)到1機(jī)供4爐不宜使用短循環(huán),否則只能1機(jī)供3爐。
間歇式制氣法,每一個(gè)循環(huán)有幾次階段轉(zhuǎn)換,每一次轉(zhuǎn)換都存有一定的氣體損失,如上吹轉(zhuǎn)下吹時(shí),爐上空間的煤氣就會(huì)被下吹蒸汽壓回炭層。煤氣返回氣化層產(chǎn)生一系列副反應(yīng),有的副反應(yīng)再次消除炭并消耗熱量,而且,下吹蒸汽從閥門打開至進(jìn)入炭層參與分解需2.0~2.5s時(shí)間,這是距離和爐上空間所決定的。這個(gè)時(shí)間差正是煤氣返回炭層所需的時(shí)間,可以說(shuō)間歇制氣是有間斷現(xiàn)象的,對(duì)發(fā)氣量是有影響的。
下吹轉(zhuǎn)二次上吹階段,爐上空間的蒸汽被吹入煤氣系統(tǒng),不但浪費(fèi)了這部分蒸汽,而且使煤氣溫度升高?梢,階段轉(zhuǎn)換期間產(chǎn)生許多不利因素,這種現(xiàn)象的存在也是煤氣爐工作原理所決定的。而在應(yīng)用上我們完全可以通過(guò)將循環(huán)時(shí)間延長(zhǎng)而減少階段轉(zhuǎn)換次數(shù),從而減少這些不利影響。對(duì)不同循環(huán)時(shí)間,在相同時(shí)間內(nèi)的循環(huán)次數(shù)對(duì)照分析見表1。
表1 (注:計(jì)算時(shí)未計(jì)減下灰停爐時(shí)間)
時(shí)間:秒 |
110 |
120 |
150 |
160 |
170 |
180 |
|
每班:次 |
262 |
240 |
192 |
180 |
169 |
160 |
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每日:次 |
786 |
720 |
576 |
540 |
507 |
480 |
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每周:次 |
5502 |
5040 |
4032 |
3780 |
3549 |
3360 |
|
從表中可以看出,不同循環(huán)時(shí)間,在相同時(shí)間內(nèi)循環(huán)次數(shù)相差很大,也可以分析出,階段轉(zhuǎn)換期間的氣體損失和循環(huán)次數(shù)增加的同時(shí),也增加了多少次液壓閥門的磨損。液壓閥門的使用壽命隨循環(huán)時(shí)間的縮短而縮短。故障率和維修費(fèi)用會(huì)因循環(huán)時(shí)間縮短而增加。
當(dāng)然,循環(huán)時(shí)間也并非越長(zhǎng)越好。φ
采用短循環(huán)是為了減小一個(gè)循環(huán)周期內(nèi)的爐溫波動(dòng)。使?fàn)t溫維持在一個(gè)相對(duì)較高的范圍內(nèi)。但問題在于使用短循環(huán)帶來(lái)諸多的負(fù)面影響,在產(chǎn)生效益的同時(shí)也產(chǎn)生一定的損失。綜合起來(lái)講,得不償失。實(shí)際上要達(dá)到穩(wěn)定并提高爐溫之目的并非只有短循環(huán)這一條途徑,更有效的方法是恢復(fù)使用上、下吹加氮。上、下吹加氮法,在小氮肥建設(shè)初期就開始推廣使用,這一期間新上的裝置都配套了上、下吹加氮。由當(dāng)時(shí)的歷史時(shí)期內(nèi)造氣工藝技術(shù)和操作方法不成熟,尚處在起步和摸索階段,加之當(dāng)時(shí)的原料基本以炭化煤球或焦炭,加之爐箅性能等各種條件的欠缺,致使當(dāng)時(shí)普遍存在運(yùn)行不穩(wěn),煤氣爐經(jīng)常結(jié)疤,長(zhǎng)期存在爐面上火掛爐現(xiàn)象,并有時(shí)出現(xiàn)吹翻或塌炭現(xiàn)象。這種條件下人們認(rèn)識(shí)到,下吹加氮過(guò)程中,空氣入爐后,在爐面上火處產(chǎn)生氧化反應(yīng),更提高了爐面溫度,上吹時(shí)即產(chǎn)生氫燃燒。這種現(xiàn)象當(dāng)時(shí)稱之為“局部發(fā)亮”。在不掛爐條件下也會(huì)因火層上移,基本在炭層表面,下吹加氮空氣在炭層上部就與進(jìn)入活性溫度的原料,產(chǎn)生氧化放熱反應(yīng)使?fàn)t面溫度升高。在這種現(xiàn)象條件下,許多廠家停用了下吹加氮。
另一個(gè)停用下吹加氮的原因是,當(dāng)時(shí)的水壓控制系統(tǒng)可靠性差,工藝閥門經(jīng)常出故障,加之爐況不穩(wěn)定,常出現(xiàn)氧含量超標(biāo)的現(xiàn)象。有些廠曾因此而造成惡性事故。很多廠從安全角度考慮停用了上、下吹加氮。目前,使用上吹加氮的廠僅有45%左右,同時(shí)使用上、下吹加氮的廠更是無(wú)幾。20世紀(jì)90年代初開始改擴(kuò)建的小氮肥廠,大部分廠在擴(kuò)大規(guī)模的發(fā)展過(guò)程中,新上的煤氣爐根本就無(wú)有安裝上、下吹加氮裝置。分析其原因,在于近幾年采用吹風(fēng)閥加氮廠家開始增多,認(rèn)為用吹風(fēng)閥延遲關(guān)閉時(shí)間補(bǔ)氮,可以省去專門設(shè)上、下吹加氮裝置的投資。在生產(chǎn)中因減少了工作閥門,而維修減少,其實(shí)這一看法是欠妥的。因?yàn)樗醒b置配備和改進(jìn)的目的,都是為了創(chuàng)造一個(gè)良好的氣化條件。而放棄這一原則去減少少量的投資,其后果將對(duì)氣化條件造成不良影響。
利用延遲吹風(fēng)閥關(guān)閉時(shí)間完成加氮過(guò)程,從氣化原立上講對(duì)穩(wěn)定爐溫和提高半水煤氣的質(zhì)量均有負(fù)面影響。吹風(fēng)結(jié)束時(shí)氣化層內(nèi)溫度達(dá)最高值,上部各層區(qū)吸熱已達(dá)飽和,上吹開始后大量空氣與蒸汽一起入爐,致使反應(yīng)劇烈,加之氣體流速快,CO2還原不徹底,上行氣中CO2含量偏高。上行氣流量的增大和流速加快,使炭層內(nèi)熱量被大量帶出,上行溫度上升快,熱損失增大,加氮過(guò)程完成后,轉(zhuǎn)入完全吸熱過(guò)程時(shí),爐溫下降快,至下吹階段末期,爐溫的谷值特別低。雖然峰值期發(fā)氣量大,但總體氣化效率卻不高。而且半水煤氣中CO2含量高于采用上、下吹加氮時(shí)的含量。
在現(xiàn)有設(shè)備配套水平和操作控制的水平己普遍提高,加之普遍應(yīng)用的低爐面溫度操作條件下,均適合上、下吹加氮的恢復(fù)使用,采用上、下吹加氮能使?fàn)t溫的峰值升高,谷值也相應(yīng)提高,波動(dòng)范圍相對(duì)縮小。氣化層溫度維持在高限范圍,蒸汽分解率顯著提高。而且上、下吹加氮空氣量小,流速慢,介質(zhì)中游離氧數(shù)量少,氧化反應(yīng)后其還原空間大,還原徹底,半水煤氣中CO2含量低,(CO+H2)的含量升高。從而降低了系統(tǒng)的半水煤氣消耗。大爐型適合長(zhǎng)循環(huán),而長(zhǎng)循環(huán)配備了上、下吹加氮就能實(shí)現(xiàn)延長(zhǎng)制氣時(shí)間并使?fàn)t溫下降減慢。從而提高氣化強(qiáng)度。等于將負(fù)荷的一部分由上、下吹加氮來(lái)實(shí)現(xiàn),可有效縮短吹風(fēng)時(shí)間,增加制氣時(shí)間,灰渣含炭量下降10%左右。比單純采用縮短循環(huán)時(shí)間減小爐溫波動(dòng)具有很多優(yōu)點(diǎn)。
目前,的油壓控制技術(shù)已發(fā)展到成熟階段,與以前應(yīng)用的水壓控制相比,其可靠性大大增強(qiáng),加之油路安全連鎖和微機(jī)電路安全連鎖的應(yīng)用,使用上、下吹加氮的安全性也能夠保障。
結(jié)束語(yǔ):循環(huán)時(shí)間應(yīng)立足現(xiàn)有條件科學(xué)選擇,切莫一成不變,切莫讓煤氣爐長(zhǎng)期在誤操狀態(tài)下運(yùn)行。采用上、下吹加氮,是原化學(xué)工業(yè)部推出的十項(xiàng)節(jié)能措施之一。其理論依據(jù)完全符合UGI氣化爐的氣化原理,對(duì)改善氣體質(zhì)量,提高氣化強(qiáng)度,效果顯著,應(yīng)當(dāng)積極應(yīng)用。