目前,采用固定床間歇式氣化法的氮肥生產(chǎn)廠家都面臨著嚴(yán)峻形勢(shì),一是煤炭價(jià)格的持續(xù)走高;二是電價(jià)上浮。為了應(yīng)對(duì)形勢(shì)考驗(yàn),各兄弟廠家都在積極找原因、想辦法,以求達(dá)到高產(chǎn)低耗的目標(biāo)。
然而,有些擁有∮
為此,筆者想就∮
我廠現(xiàn)有∮
各爐型不同原料條件下單爐生產(chǎn)能力對(duì)照表:(產(chǎn)量單位: _t/單爐日)
爐 型 |
∮3600 |
∮2800 |
∮2650 |
∮2650 |
∮2400 |
單爐日產(chǎn) |
111.80 |
50.30 |
49.80 |
38.80 |
29.20 |
采用原料 |
晉城塊煤 |
小籽煤 |
小籽煤 |
型 煤 |
小籽煤 |
配套風(fēng)機(jī) |
D1200 |
D600 |
D600 |
D500 |
D500 |
從上表中我們可以看出∮3600煤氣爐的氣化強(qiáng)度,可以與小型爐相媲美,甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過部分廠家的小型爐,下面就我廠∮
1.我廠在∮
2.燃燒室的改造:設(shè)置此設(shè)備初衷一是回收吹風(fēng)氣中的潛熱、二是除塵,所產(chǎn)生的熱量用于預(yù)熱下吹蒸汽,當(dāng)燃燒室溫度達(dá)到550時(shí)配加二次風(fēng)。使吹風(fēng)氣中的可燃物在其內(nèi)燃燒放出的熱量儲(chǔ)存在格子磚內(nèi),預(yù)熱下吹蒸汽。因現(xiàn)有的原料不適應(yīng)高上行溫度的操作,二次風(fēng)已不能配加,其內(nèi)耐火磚的存在已失去意義,只能增加吹風(fēng)阻力。在2000年我們經(jīng)過多次論證,決定取消燃燒室內(nèi)部的耐火磚,加中心管,來達(dá)到除塵的目的,并且改進(jìn)下吹蒸汽入爐點(diǎn),這樣既節(jié)約開支,又達(dá)到除塵的效果,去除格子磚后,減少吹風(fēng)阻力,提高了吹風(fēng)效率。大大降低了吹風(fēng)氣中可燃物的含量。
3.灰犁與保護(hù)板的改造:∮
設(shè)備方面進(jìn)行一系列改造,工藝方面也作了相應(yīng)調(diào)整:
1.提高有效炭層的高度,降低爐面溫度,增加爐內(nèi)的物容量和熱容量,為提高氣化強(qiáng)度和為熱量的轉(zhuǎn)化效率提供條件。上行溫度也相應(yīng)得到降低,上行溫度高,白煤入爐后急劇受熱,煤內(nèi)含有水分快速蒸發(fā),揮發(fā)份快速揮發(fā)析出,塊煤易粉碎。
2.入爐蒸汽壓力也作了相應(yīng)提高,各廠的蒸汽來源不同,我廠是以外供過熱蒸汽和夾套鍋爐所產(chǎn)蒸汽混合后入爐,入爐蒸汽的壓力提高,可相應(yīng)提高夾套鍋爐所產(chǎn)蒸汽品位。在流量不變的情況下,入爐蒸汽所含水份相應(yīng)減小,入爐蒸汽的流速減小,蒸汽與氣化層接觸時(shí)間延,蒸汽分解率會(huì)提高,氣質(zhì)、氣量也會(huì)相應(yīng)提高。
通過分析和實(shí)踐,∮3系列煤氣爐與∮
3.爐箅是煤氣發(fā)生爐的心臟,這句實(shí)話我們感受至深。經(jīng)過與興亞爐箅有限公司長期合作,認(rèn)識(shí)到一臺(tái)煤氣發(fā)生爐是否配套使用了與現(xiàn)有條件適應(yīng)的爐箅,其運(yùn)行的狀態(tài)截然不同。選準(zhǔn)了配套平衡的爐箅,煤氣發(fā)生爐的操作彈性大,爐況穩(wěn)定性強(qiáng),入爐原料煤轉(zhuǎn)化利用率高,氣化強(qiáng)度大,煤氣質(zhì)量好。我公司∮3600爐箅和∮
結(jié)語:以上介紹為我公司在∮