兗礦魯南化肥廠有4臺(tái)9φ3600 mm煤氣爐和3臺(tái)φ3000mm煤氣爐,以3臺(tái)φ3600 mm煤氣爐和3臺(tái)φ3000mm煤氣爐運(yùn)行為主,年生產(chǎn)合成氨150kt。近年來煤炭價(jià)格不斷上漲,為降低生產(chǎn)成本,積極探索優(yōu)化措施,以降低煤氣爐的煤炭消耗。
1 設(shè)備改造
(1)夾套向下延伸300mm,爐膛高度因此增加300mm。
(2)選用DL型爐箅。此爐箅具有很好的承渣、降渣、破渣、推渣、排渣功能,氣化劑分布均勻,保證了氣化層溫度均勻。
(3)排渣口過高,會(huì)使排渣強(qiáng)度過大,煤氣爐容易出現(xiàn)漏炭現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成煤氣爐流紅炭;破壞氣化層,生產(chǎn)波動(dòng),煤耗上升;排渣口過低,則排渣強(qiáng)度小,降炭層困難,人工扒塊次數(shù)增加,炭層上升次數(shù)增多。根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn),φ3600 mm爐排渣口高度為280mm,φ3000mm爐排渣口高度為220mm。
(4)煤氣爐的排渣強(qiáng)度與灰犁的有效刮渣面積及灰犁的長度有關(guān),刮渣面積越大、灰犁越長,排渣能力越強(qiáng)。為防止灰犁出現(xiàn)彎曲,影響排渣,在灰犁背面焊接了加強(qiáng)筋,有效地保護(hù)了灰犁。改造前、后灰犁參數(shù)見表1。
2 工藝流程改造
與小氮肥流程相比,中氮肥造氣流程有其局限性:①爐子高徑比不合適,上氣道出口位置低,上行制氣和吹風(fēng)時(shí)帶出物多,甚至吹翻帶出也時(shí)有發(fā)生;②放空開車時(shí),蒸汽進(jìn)入燃燒室,經(jīng)廢熱鍋爐直接放空,上行溫度高,養(yǎng)爐困難。
根據(jù)實(shí)際空間情況,去除煤氣三通閥,增設(shè)上、下行煤氣閥;下吹蒸汽管安裝在上行煤氣閥閥前;爐頂由穹頂改為平頂;上氣道....