摘要 通過對存在于煤氣發(fā)生爐舊爐箅生產(chǎn)中諸多問題的分析研究,在新型爐箅的設(shè)計(jì)上,采用了“通風(fēng)均勻”的設(shè)計(jì)思想,解決了長期存在的問題,提高了生產(chǎn)效益。
關(guān)鍵詞 通風(fēng)均勻 結(jié)構(gòu)設(shè)汁 破渣排灰
目前,化肥企業(yè)使用的大直徑造氣爐爐箅都是扇型爐箅,該爐箅存在較多問題,雖經(jīng)多次改造效果均不理想。THL一工型爐箅是我廠用于聲3.6米固定層煤氣發(fā)生爐的新型爐箅,該爐算自1998年7月安裝使用至今,效果良好。與舊爐箅相比:產(chǎn)氣量增加24%;返焦減少9.12%;蒸氣分解率提高6.14%;帶出物減少74%;成渣率為75%。而且操作彈性大、適應(yīng)性強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益顯著,徹底解決了多年來困擾∮3.6米造氣爐的諸多問題。
1 問題的提出
通風(fēng)均勻是固定層煤氣發(fā)生爐穩(wěn)定生產(chǎn)的重要因素之一,它要求:爐箅均勻分布風(fēng)量;渣中不能有大塊結(jié)渣和較多細(xì)粉灰;成渣率高且渣粒塊度均勻,渣中透氣均勻。通風(fēng)均勻使?fàn)t內(nèi)有穩(wěn)定的灰層、火層及碳層,在火層上方形成穩(wěn)定的還原層。通風(fēng)均勻又使火層內(nèi)的煤、焦得到充分燃燒,火層溫度提高,則蒸氣分解率提高;氣體質(zhì)量和產(chǎn)量得以提高,返焦將減少。煤、焦的充分燃燒使成渣率提高,渣粒間氣路暢通、透氣均勻,進(jìn)一步促進(jìn)爐內(nèi)通風(fēng)均勻,形成穩(wěn)定的循環(huán)系統(tǒng)。
而舊爐箅在結(jié)構(gòu)上存在若干影響通風(fēng)均勻的因素,如:破渣能力差,對渣中產(chǎn)生的大渣塊難以被破碎以致造成爐箅堵塞,嚴(yán)重影響爐內(nèi)通風(fēng)均勻。以及下吹帶出物多,使后續(xù)設(shè)備及管道磨損嚴(yán)重等。常有局部過燒現(xiàn)象;火層燃燒不完全,返焦量大;爐溫低,氣體質(zhì)量和產(chǎn)量難以提高。....