0 前言
黑龍江黑化集團公司為適應(yīng)原料市場的變化于2003年引進了恩德爐粉煤氣化工藝,對合成氨裝置的氣頭進行了改造。在改造后的多年生產(chǎn)中,原料氣中微量的灰和萘是制約生產(chǎn)的關(guān)鍵因素,使原料氣壓縮機的運轉(zhuǎn)周期不超過3個月,通過在原料氣壓縮機前增加焦炭過濾器解決了這一難題。
1 灰和萘對原料氣壓縮機的影響
原料氣中微量的灰和萘對壓縮機系統(tǒng)的影響主要體現(xiàn)在2個方面:①引起原料氣壓縮機轉(zhuǎn)子及流道結(jié)垢,造成轉(zhuǎn)子振動和打氣量不足;②堵塞換熱器和設(shè)備導(dǎo)淋,影響產(chǎn)量和安全。
1.1 灰對壓縮機轉(zhuǎn)子的影響
恩德爐原料為粉煤,粉煤在爐內(nèi)成沸騰狀態(tài),帶出物多達12.4%(質(zhì)量分數(shù)),雖除塵環(huán)節(jié)多而復(fù)雜,但仍達不到原料氣壓縮機的入口含塵量要求。恩德爐后的除塵裝置有旋風(fēng)分離器、沉降室、噴淋塔、洗滌塔、泡沫除塵器及濕式電除塵器,此外還要經(jīng)過氣柜、螺桿壓縮機及其分離器、低壓脫硫塔和塔后冷卻分離器后才能達到原料氣壓縮機入口。原料氣壓縮機的入口含塵質(zhì)量濃度要求≤ 5 mg/m3,而在恩德爐投產(chǎn)的最初幾年,原料氣壓縮機的入口含塵質(zhì)量濃度常達到500 mg/m3,即使現(xiàn)在經(jīng)過上述除塵裝置后的含塵質(zhì)量....