改進(jìn)氨廠造氣傳統(tǒng)的工藝與操作
作者/來(lái)源:周生賢1,宋來(lái)華2,郭 勇3,肖廣苓1(1.山東濟(jì)氮研究所,山東 微山 277600;2.山東晉煤明升達(dá)化工有限公司,山東 濟(jì)南 250101;3.邯鄲冀南化工有限公司,河北 邯鄲 056800) 日期: 2011-12-16 點(diǎn)擊率:2213
魯西南(山東晉煤明升達(dá)化工公司)和冀南兩公司同是年產(chǎn)100 kt氨的尿素企業(yè),均有φ2800 mm造氣爐8臺(tái),兩企業(yè)在2008年借檢修機(jī)會(huì),采用了山東濟(jì)氮研究所周生賢教授研發(fā)的實(shí)用新技術(shù)——“微型改造”方法,結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際,分步驟對(duì)造氣崗位部分設(shè)備內(nèi)件進(jìn)行改造,并對(duì)工藝流程和操作方法進(jìn)行改進(jìn),解決了雜亂煤種的合理氣化難題,基本達(dá)到吃光用盡。爐渣含碳量降至1%以下。用固定碳含量不小于70%的煤造氣,噸氨原煤耗已降低到1000~1100 kg。改進(jìn)工藝流程,降低蒸汽消耗20%以上。噸氨成本降低了400元左右,噸尿素的成本降低到1460元,F(xiàn)將兩公司應(yīng)用的新技術(shù)簡(jiǎn)述如下,供同行參考,并請(qǐng)?zhí)釋氋F意見(jiàn)。
1 改造設(shè)備
原來(lái)的小氮肥廠經(jīng)過(guò)多次改造,生產(chǎn)規(guī)模越來(lái)越大,現(xiàn)在大多數(shù)都已中型化,有些已大型化,甚至有的企業(yè)規(guī)模已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了引進(jìn)的大化肥廠。但仔細(xì)考察這些企業(yè),煤耗并沒(méi)有明顯的降低,甚至有的大中型廠比小型廠的消耗還要高,這是值得同行專家深思的問(wèn)題。
魯西南化工和冀南化工采用周生賢教授的新技術(shù),基本不花設(shè)備投資,使用部分廢舊材料,通過(guò)改造設(shè)備內(nèi)件,改進(jìn)流程及操作,提高裝置的效率,使煤耗有較大幅度的降低,大大提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。我們把這種投資很小,效果卻十分明顯的改造稱為“微型改造”。相對(duì)于大型技術(shù)改造,它有以下特點(diǎn)。
(1)主要采用廢舊材料進(jìn)行改造。魯西南和冀南兩公司利用兩次大修機(jī)會(huì)集中實(shí)施了數(shù)十項(xiàng)微型改造,每次的總投資都不超過(guò)10萬(wàn)元。
(2)從細(xì)節(jié)入手,改動(dòng)量小,但是綜合效益驚人。兩公司在兩次大修期間,一共實(shí)施約60項(xiàng)微型技術(shù)改造,連同部分常規(guī)技改的效果,噸合成氨成本下降600元以上,估計(jì)“微型技改” 貢獻(xiàn)的效益在400元左右。
(3)項(xiàng)目創(chuàng)新性強(qiáng),打破常規(guī),顛覆本本主義和經(jīng)驗(yàn)主義,但是確保安全,效果顯著。
1.1 造氣爐改造
(1)增設(shè)防溜花條爐箅
氣化層緊靠水夾套部分溫度較低,達(dá)不到氣化的適宜溫度,煤塊又垂直走近路,直接下到灰盤(pán),再加上水夾套鋼板光滑,煤塊下行速度快等因素,造成大塊煤燒不透,小塊煤甚至不燃便進(jìn)入灰箱,造成返碳率高,嚴(yán)重時(shí)會(huì)溜爐。所以在此處增設(shè)花條防溜箅子是必要的;ò弩胱拥某叽缛缦拢簩120~180 mm,長(zhǎng)4~5 m,高260~380 mm,分成兩段,焊接牢固。
該措施確保不溜爐,不下生炭,再配合下述的操作方法,可使灰渣含碳量趨近于零(灰渣含碳量<1%)。該項(xiàng)目所用鋼材可以是廢舊鋼材或邊角廢料。以上兩廠及河北、安徽、山東其他廠家使用該技術(shù),效果很好。成渣率高,渣塊....