多噴嘴對置式水煤漿氣化裝置運行初期出現(xiàn)的問題及解決措施
作者/來源:楊 路(新能鳳凰<滕州>能源有限公司,山東 滕州 277527)小氮肥 日期: 2014-01-23 點擊率:1674
0 前言
新能鳳凰(滕州)能源有限公司一期甲醇裝置(2009年12月投產)和二期甲醇裝置(2012年3月投產)的生產能力均為360kt/a,采用多噴嘴對置式水煤漿加壓氣化工藝,單爐投煤量為1500t/d,氣化爐設計運行壓力為6.5MPa。2012年4月5日,一期和二期甲醇裝置實現(xiàn)滿負荷運行。
1 運行初期出現(xiàn)的問題
1.1 煤質波動
裝置運行初期,由于煤質波動,氣化爐燒嘴運行周期僅20d,氣化爐排出的灰渣變化較大,有時細灰量比較多,有時大塊渣量較多,大塊渣上還有許多小孔,為典型的結晶渣。由于此期間進行了多次熔渣操作,耐火材料損耗嚴重,耐火磚減薄速度很快。經(jīng)停車后測量,磨蝕速度是正常運行的2~3倍,拱頂磚也有部分損壞,托磚板處耐火磚也磨蝕嚴重。停車后進行了部分修補。
煤質穩(wěn)定后,耐火磚減薄速度明顯減慢。每次停爐檢修時進行測量,各處耐火磚磨蝕正常。其中一期甲醇裝置的A氣化爐耐火磚使用壽命超過10000h,目前A氣化爐滿負荷平穩(wěn)運行。計劃停車后,對A氣化爐耐火磚進行全面更換。同時,渣樣較好,其中殘?zhí)剂繛?%~5%(質量分數(shù))。
2.2 灰水濁度波動大
由于開車初期煤質波動大,致使黑水中固懸浮物的含量和種類等都變化較大,使得原有TS-C3有機絮凝劑的絮凝效果變差,絮凝沉降后的灰水濁度波動較大,平均由原50~70mg/L增大至150~250mg/L,甚至達到1000mg/L。2012年5月22日至24日,添加不同絮凝劑試驗分析結果如表1所....