作者/來(lái)源:王 鼎,李 輝,劉麗娜,秦 超(陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司,陜西 靖邊 718500) 日期: 2014-03-06 點(diǎn)擊率:1571
摘 要:通過(guò)對(duì)多元料漿氣化裝置中A、C氣化爐運(yùn)行情況的對(duì)比,找出影響有效氣(CO+H2)含量的主要因素是燒嘴結(jié)構(gòu)和煤漿濃度,提出調(diào)整燒嘴噴口尺寸改變中心氧量、燒嘴壓差的改進(jìn)措施,提高工藝氣中有效氣含量。
關(guān)鍵詞:有效氣;燒嘴壓差;氧煤比;煤漿濃度
1 工藝概況
陜西延長(zhǎng)中煤榆林能源化工有限公司年產(chǎn)600kt/a煤制甲醇項(xiàng)目氣化裝置采用西北化工研究院多元料漿氣化技術(shù),設(shè)計(jì)兩開(kāi)一備共3套(A、C爐開(kāi),B爐備),氣化壓力6.5MPa,裝置于2011年10月首次投料,經(jīng)過(guò)半年試車(chē)至今運(yùn)行正常。
2012年6月18至6月28日,A、C氣化爐滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行平穩(wěn),投煤漿量均為90m3/h,在相同運(yùn)行時(shí)間下,A爐有效氣(CO+H2)含量明顯高于C爐(見(jiàn)表1),其中,CH4含量變化不大,H2含量C爐稍高于A爐,說(shuō)明影響有效氣含量主要是CO含量波動(dòng)引起的。
通過(guò)對(duì)2套氣化爐10d內(nèi)的主要運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄,從氣化爐溫度、氧煤比、中心氧量、燒嘴壓差、煤漿濃度、氧氣量等工藝條件對(duì)比分析,期望找到影響有效氣含量的主要原因。
2 工藝條件分析
2.1 氧煤比、爐溫
圖1為2012年6月18至6月28日A、C爐氧煤比多次記錄平均值。從圖中可以看出,C爐氧煤比較A爐高一些,這與C爐總氧氣量高有關(guān),但是兩爐氧煤比變化趨勢(shì)一致,這與空分系統(tǒng)每日提供的總氧氣量、氧氣純度有關(guān)。許多實(shí)驗(yàn)研究數(shù)據(jù)表明,當(dāng)氧煤比增加到一定值后,碳轉(zhuǎn)化率不再變化;隨著氧....