[摘要]為解決合成氨生產(chǎn)成本高的問題,安化公司決定在間歇式UGI型煤氣發(fā)生爐中試燒高硫煤,循序漸進由1臺爐摻燒高硫煤擴展到3臺爐摻燒高硫煤,并通過優(yōu)化調(diào)整解決了脫硫負荷增加的問題。摻燒高硫煤后,系統(tǒng)能保持長周期、高負荷運行,帶來了良好的效益。
[關(guān)鍵詞] 合成氨系統(tǒng);煤氣爐;高硫煤;摻燒;脫硫;運行情況
[中圖分類號] TQ 113.24+1[文獻標志碼] B[文章編號] 1004-9932(2016)02-0034-03
河南能源化工集團安化公司造氣系統(tǒng)采用間歇式UGI型煤氣發(fā)生爐,是第二套合成氨系統(tǒng)即180 kt/a氨醇改造工程的配套裝置。氣化原料采用無煙塊煤(低硫煤),原料煤成本占合成氨系統(tǒng)生產(chǎn)成本的60%左右。當前市場形勢嚴峻,為降低合成氨生產(chǎn)成本,提高效益,公司考慮摻燒高硫煤。高硫煤屬于小粒煤,摻燒后單爐耗煤量略有增加,但因其成本較中小塊低硫無煙煤低,摻燒后綜合效益會提高,只是摻燒高硫煤將影響后系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,因此必須制定嚴格的脫硫系統(tǒng)控制方案。通過廣泛的考察后,公司于2015年4月6日開始在1臺煤氣爐中進行試燒;2015年4月18日試燒增加到2臺爐;至2015年5月30日,成功在3臺爐中實現(xiàn)試燒。目前已正式開始摻燒高硫煤,取得了良好的效果,F(xiàn)總結(jié)如下。
1 工藝與設(shè)備情況簡介
1.1 工藝流程
進廠原料煤通過備煤車間皮帶輸送至造氣系統(tǒng)煤氣爐,在高溫常壓下,炭與水蒸氣發(fā)生反應生成半水煤氣,半水煤氣通過常壓脫硫(栲膠脫硫)、氣柜、電除塵送至凈化系統(tǒng)變換工序;合成氨系統(tǒng)2010年經(jīng)過擴能改造,采用低壓醇烴化工藝....