作者/來源:曹志普,張光輝,龐 剛(中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 ,江西九江 332004) 日期: 2020-05-28 點(diǎn)擊率:2054
摘 要:介紹制氫裝置水煤漿氣化技術(shù)改造后運(yùn)行情況,針對(duì)多次出現(xiàn)的氣化爐合成氣出口堵渣問題,進(jìn)行原因分析,提出改進(jìn)優(yōu)化措施,效果明顯。
關(guān)鍵詞:氣化爐 合成氣管線 堵渣 優(yōu)化
在我國(guó)石化行業(yè)的加工原油中, 重質(zhì)高硫油占比很大。隨著國(guó)五燃油標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,對(duì)汽油、柴油硫含量的要求日益嚴(yán)格。為適應(yīng)這一發(fā)展趨勢(shì),近些年石油行業(yè)的加氫裝置能力增長(zhǎng)迅速, 占原油加工能力的比例增加[1]。目前,煉油廠制氫裝置主要采用干氣和輕油制氫,生產(chǎn)成本較高,若以煤炭為原料,則可大大降低生產(chǎn)成本[2],如中國(guó)石油化工股份有限公司金陵分公司、 齊魯分公司等多家企業(yè)先后建成了水煤漿氣化制氫裝置。
中國(guó)石油化工股份有限公司九江分公司 (簡(jiǎn)稱九江分公司)“油改煤”方案,是將原設(shè)計(jì)以渣油為原料生產(chǎn)化肥的裝置改造為煤制氫裝置[3],為加氫裂化、 柴油加氫和渣油加氫等煉化裝置提供高純度氫氣, 從而滿足汽油、 柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)需求。九江分公司引進(jìn)“非催化部分氧化法”水煤漿氣化技術(shù),建成 3 套煤氣化裝置(兩開一備),制氫能力為 105 000 m3/ h, 裝置主要包括磨煤制漿、水煤漿氣化和粗渣排放、 合成氣洗滌和灰水處理三個(gè)單元,2015 年 10 月 10 日一次投料試車成功[4]。
煤制氫裝置生產(chǎn)運(yùn)行兩年多來,....