近年來,由于無煙塊煤、焦碳價格攀升,眾多以固定床間竭氣化爐進(jìn)行煤氣化的企業(yè)為了求生存和發(fā)展,紛紛采用型煤代替塊煤焦進(jìn)行氣化,生產(chǎn)半水煤氣和水煤氣。
在實(shí)際生產(chǎn)中,原有的煤氣爐不進(jìn)行改造,燒型煤的效果往往難以達(dá)到預(yù)期目的,F(xiàn)狀是:產(chǎn)量下降,消耗上升,生產(chǎn)穩(wěn)定性差,雖然型煤價格較低,但綜合效益并不理想。在這種情況下,大多數(shù)企業(yè)的同志簡單地把這種現(xiàn)象歸結(jié)為型煤氣化效果差,沒有找到合理的工藝條件,過多地從操作方面找原因。忽略了更重要的問題:原煤氣爐的設(shè)計(jì)是燒塊煤、焦碳的,改燒型煤氣煤爐設(shè)備本身存在著不適應(yīng)。
固定床間竭氣化爐,無論是美國UGI爐型,前蘇聯(lián)Φ
型煤的發(fā)熱量偏低,約相當(dāng)于冶金焦或優(yōu)質(zhì)塊煤的70-80%,型煤的堆積密度約相當(dāng)于塊煤的75%,冶金焦的105%。如果在生產(chǎn)中采用原設(shè)計(jì)煤氣爐型,很明顯,爐內(nèi)碳層高度要比冶金焦塊煤高得多,才能滿足正常氣化需要的熱量。因此,原煤氣爐以型煤為原料不可能把氣體質(zhì)量提高,CO2含量往往在9%-12%。產(chǎn)氣量也較低,半水煤氣產(chǎn)氣量約在
型煤的熱穩(wěn)定性、熱強(qiáng)度比塊煤焦低得多,冶金焦熱穩(wěn)定性達(dá)到98%,優(yōu)質(zhì)塊煤為92%,而一般煤球?yàn)?/SPAN>70%,煤棒為75%,熱強(qiáng)度冶金焦達(dá)到
上述差別,造成工藝指標(biāo)控制截然不同。爐上溫度指標(biāo),冶金焦可以達(dá)到
型煤的灰熔點(diǎn)和灰份含量與煤焦差別很大,因此,爐箅、灰犁、排灰口,灰碴過渡區(qū)等處的設(shè)計(jì)相差也很大。如果不改變,勢必造成煤氣爐爐下灰盤、排灰口部位不是灰碴結(jié)死,就是粉沫狀流生,難以穩(wěn)定生產(chǎn)。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),固定床煤氣爐以優(yōu)質(zhì)塊煤為原料,每0.95
由以上對比可知,型煤氣化的工藝條件與塊煤焦差別非常大,用塊煤焦的煤氣爐燒型煤肯定會出現(xiàn)不適應(yīng),無法進(jìn)一步發(fā)揮型煤價格低的優(yōu)勢。這正是部分燒型煤的企業(yè),雖然職工很辛苦,但效益不理想的根本原因所在。要燒好型煤,必須有適合燒型煤的煤氣爐。這種煤氣爐的特性是與型煤的特性相一致的。
首先,煤氣爐的高徑比應(yīng)符合型煤特性要求。
與塊煤相比,型煤的熱值低,堆積密度小,每m3優(yōu)質(zhì)塊煤約相當(dāng)于
因此,燒型煤的煤氣爐要比原設(shè)計(jì)煤氣爐高得多。以塊煤焦為原料的煤氣爐一般高徑比為2:1,型煤爐則應(yīng)在2.2:1以上。
型煤的氣化層比塊煤的氣化層高,主要目的是利用還原層把半水煤氣中的CO2降下來,塊煤爐半水煤氣CO2為6-8%,而目前大部分型煤爐CO2在9-12%,明顯偏高。如果能提高氣化層,則可以使CO2達(dá)到9%以下,有利于提高氣化強(qiáng)度。
但是,型煤氣化層提高后,床層阻力升高,影響吹風(fēng)強(qiáng)度。而型煤氣化要求吹風(fēng)時風(fēng)量要比塊煤氣化大得多。實(shí)際情況是:燒型煤吹風(fēng)流量普遍偏低。這一矛盾是制約型煤氣化的關(guān)鍵問題。
怎樣才能在型煤氣化時床層阻力較高情況下,既大幅度提高吹風(fēng)流量,滿足氣化要求,又不致吹翻呢?必須在煤氣爐的裝置設(shè)計(jì)方面進(jìn)行技術(shù)改造。
一、適應(yīng)型煤特性,使入爐風(fēng)量提高、流量加大,流速降低。
型煤容易吹翻,所以要求入爐空氣分布必須合理。杜絕出現(xiàn)“偏流”、“走短路”現(xiàn)象。除去爐箅各通風(fēng)道合理布置以外,還必須實(shí)現(xiàn):中央灰箱橫截面積>爐箅有效通風(fēng)面積。只有這樣,才能保證爐箅氣室始終壓力均衡穩(wěn)定,避免空氣“偏流”。
實(shí)際生產(chǎn)中,一些爐型并沒有達(dá)到上述要求。如:J28煤氣爐中央灰箱橫截面積比爐箅的有效通風(fēng)面積小,經(jīng)常造成爐箅各通風(fēng)道 之間通風(fēng)不均衡,特別是造成中風(fēng)偏大,過去人們過多地考慮從爐箅風(fēng)道上調(diào)整中風(fēng)偏大的問題,忽略了中央灰箱對爐箅氣室的柱狀氣流布風(fēng)問題,先天已經(jīng)造成中風(fēng)偏大,所以效果不理想。
要做到風(fēng)量加大,流速降低,最有效的辦法就是使中央灰箱橫截面積加大,并且形成逐級加大的喇叭口狀,讓空氣形成擴(kuò)散狀入爐箅氣室,既增大了流量,又降低了流速。
二、爐箅要適合型煤特性,通風(fēng)面積大,布風(fēng)合理,排灰碴能力強(qiáng)。
幾種型煤的特性有差別。腐植酸煤棒:化學(xué)活性好,水份含量高,必須有完全上吹烘干階段。否則,上部新入爐的煤棒因水份不能及時烘干,煤棒相互粘結(jié)在一起,影響透氣率,易形成氣化不均勻。另外,煤棒成碴性能好,灰碴過渡區(qū)相對短,對爐箅均勻排碴要求較高。煤棒形成的灰碴較酥軟,爐箅的破碴功能不宜太強(qiáng),否則,易形成較多的碎粉灰,反而會影響工況。
腐植酸煤球,活性不如煤棒,熱穩(wěn)性較差,但透氣性較好。控制爐上溫度難度更大,爐下成碴性較差。因此,在裝置上要以控制上部溫度和爐下灰碴成碴率為主。即,爐體高徑比要達(dá)到要求,灰碴過渡區(qū)要適當(dāng)增加,爐下溫度應(yīng)提高,爐下裝置應(yīng)有耐高溫功能。
碳化煤球與腐植酸煤球特性相差不多,可參照。
三、出碳層吹風(fēng)氣流速及流向控制。
型煤碳層表面破碎率較塊煤焦高,因此,在吹風(fēng)時很容易“吹翻”,即大量帶出物隨吹風(fēng)氣流移走,到一定程度,碳層表面氣流出現(xiàn)“偏流”,使碳層出現(xiàn)嚴(yán)重高低位差,不能正常氣化生產(chǎn)。
很明顯,燒型煤在吹風(fēng)時,出碳層吹風(fēng)氣流的流速對煤氣爐“吹翻”起決定作用。我們可以用增加爐上部筒體直徑的辦法,降低出碳層吹風(fēng)氣流速度。實(shí)踐證明,上筒體直徑擴(kuò)大
固定床煤氣爐原設(shè)計(jì)是燒冶金焦的,爐頂部沒有考慮除塵功能,未設(shè)計(jì)氣流沉降區(qū)和氣流折流角度。
改燒型煤后,必須要考慮除塵和降低帶出物問題,否則,不但不利于工藝穩(wěn)定,還會造成消耗升高。
對煤氣爐出氣口設(shè)計(jì)分兩種情況。
一種是上氣道從爐頂部出,則應(yīng)有插入管伸進(jìn)爐膛300
二種是上氣道側(cè)出,應(yīng)低于爐頂300
上述兩種減少帶出物的設(shè)計(jì),都有利于增加吹風(fēng)流量,減少煤氣爐“吹翻”現(xiàn)象。
四、空氣鼓風(fēng)機(jī)的選擇。
正因?yàn)槔系臓t型燒型煤不適應(yīng),造成了一個誤區(qū):燒型煤易“吹翻”,不能用大流量高風(fēng)壓的空氣鼓風(fēng)機(jī)。許多企業(yè)把鼓風(fēng)機(jī)出口閥關(guān)閉1/2,或者更換為小的鼓風(fēng)機(jī)。力求在低生產(chǎn)水平下尋求平衡點(diǎn),這顯然是錯誤的。
新的型煤氣化爐恰恰相反,它要求大流量高功率的空氣鼓風(fēng)機(jī),在吹風(fēng)時能克服較高碳層產(chǎn)生的阻力,為氣化提供更大流量的空氣,使碳層積蓄足夠的熱量完成氣化。
一般情況下,Φ
傳統(tǒng)設(shè)計(jì)Φ3.6煤氣爐配鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)壓22Kpa,電機(jī)功率630KW,Φ3.0煤氣爐配鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)壓25Kpa,電機(jī)功率440KW;Φ
高功率、大流量的鼓風(fēng)機(jī)在煤氣爐吹風(fēng)時,可以迅速克服碳層阻力,提供足夠的空氣入爐。同時,吹風(fēng)時間利用率較高,可以從原來的95%提高到98%以上。與傳統(tǒng)風(fēng)機(jī)相比,提高氣化強(qiáng)度產(chǎn)生的效益比多消耗電能的價值高得多。因此,新型煤氣爐配高功率鼓風(fēng)機(jī)是經(jīng)濟(jì)的。
綜上所述,型煤氣化比塊煤焦氣化差距很大,難度也大得多,煤氣爐的結(jié)構(gòu)、配置截然不同。
目前,許多企業(yè)已經(jīng)率先進(jìn)行了型煤氣化煤氣爐的根本改造,使價格比較低的型煤在生產(chǎn)中產(chǎn)生了較高的氣化效率,取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。這種技術(shù)改造用于燒塊煤焦,同樣有事半功倍的效果。